今年以来,梅钢多管齐下狠抓产品和服务质量,取得显著成效。截至10月份,产品万元质量损失率由年初的81.6元下降到目前的72.45元,为公司创效2146万元;用户满意率由90.88%上升到91.27%,梅钢产品在市场的信誉度进一步提高。
年初,梅钢确立了全年质量工作的主要目标,即重点解决用户反映的前三位质量问题,进一步提升梅钢产品的市场美誉度,将产品万元质量损失率控制在80元以内。围绕公司的质量总目标,热轧、炼钢、铁前、运输、能源等单元分别明确了各自的质量工作重点,高度协同,形成合力。
为营造浓厚的质量工作氛围,梅钢还采取各种形式,开展全面质量管理的宣传活动。利用公司质量工作会议、生产厂质量专题会议、内部网络、新闻媒体、黑板报、宣传橱窗等形式,广泛宣传“全员、全过程、全工序”质量管理理念,在全公司范围内形成“人人关心质量、重视质量、追求卓越质量”的氛围。
与此同时,梅钢不断完善质量管理体系,陆续完成了炼钢、热轧工艺规程的修订、颁布和实施。规程体系的完善,不仅丰富了产品规格,提高了梅钢产品的综合竞争力,还为新产品开发提供了技术支撑。
此外,随着SPC(统计过程控制)项目的推广,梅钢的质量管理又迈上新台阶。在宝钢分公司的指导和协助下,梅钢过程控制能力得到不断提升。9月上旬,有关专家对梅钢热轧工序进行了过程控制能力分析和诊断,肯定了梅钢在质量管理持续改进方面取得的显著成绩。
导致质量问题的原因往往是复杂的、多方面的,为此梅钢将找准质量问题主要原因作为提升产品质量的首要步骤。去年底到今年初,冷轧用料边部“黑线”问题令梅钢饱受困扰。梅钢将其列为质量攻关重点,成立了跨部门攻关团队。通过优化立辊辊型、板坯减宽量、精轧入口温度控制等技术参数,使“黑线”缺陷得到显著改善,目前已经能够满足用户的要求。4月初,用户反映梅钢热轧带钢有氧化铁皮压入现象。为此,梅钢开展了协同攻关,发现了导致氧化铁皮压入的最主要原因。通过工艺调整、加强操作管理和检修维护、加强技术改造等一系列措施,基本解决了氧化铁皮压入问题。
在高度重视产品质量的同时,梅钢还将注意力延伸到对用户的技术服务上,使用户对梅钢产品了解得更透彻、使用得更高效。质量管理部定期或不定期组织、参与用户交流,直接听取用户对梅钢产品的意见和要求。梅钢各单位间也开展了上下工序互动互访活动,以现场为重点,视下道工序为自己的用户,共同提升产品质量。