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44万元的一次性投入不仅换来了每年262万元的效益,还减少了每年66.74吨的SO2排放量。宏晟电热公司生产二作业区的责任工程师米玉鸿的一项改造,为公司节能减排立了大功。 宏晟电热公司的2台125MW机组各配有2台循环水泵,提供冷却水,保障机组内真空。1台运行,1台备用。机组内真空每升高1KPa,热耗比额定热耗降低0.714%,单机每天可节标煤6.026吨。可一到夏、秋季,环境温度较高时,两台机组真空普遍较低,直接影响到机组的经济性。 米玉鸿看在眼里、急在心头,没事就绕着水泵琢磨。经过细心观察,他发现水泵在定期切换,即1台机组2台水泵同时运行时,真空大幅提升,由此,他断定造成真空偏低的原因就是循环水量不足。 找到了问题症结所在,米玉鸿便开始谋对策:如果在夏、秋季节让2台泵同时运行,可增加真空,但是水量又过大,配水装置会因超负荷而损坏;如果更换流量较大的泵,得等到四年一次的大修时,问题不能及时解决不说,更换设备的费用也太高。 功夫不负有心人,经过反复思考、论证,米玉鸿想到了一种投资最少、工作量最小、短期内就能见效的方法,那就是在夏、秋季节2台机组运行3台水泵,1台备用。这个办法只需把循环泵出口电动门换成液压快速关断碟阀,避免2台机运行3台水泵时,运行泵跳闸后两台机组同时停机的风险,投入不过44万元。 就这样,米玉鸿靠着自己的细心、用心,为单位每年增加经济效益262.74万元,而且因为减少了标煤的使用量,全年又减少SO2排放量66.74吨。
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