首钢通钢公司炼钢事业部连铸作业区板坯甲班是一支技术过硬、团结协作、能打硬仗,具有较强凝聚力和战斗力的团队。多年来,该班组适应通钢转型发展和深化企业内部改革的实际需求,攻坚克难、开拓创新,以顽强的拼搏精神,扎实的工作作风,取得了优异的成绩。2017年度,该班组荣获首钢集团“工人先锋号”,2018年3月被授予通化市“工人先锋号”荣誉称号。
一、安全生产,提质创效。
该班组时刻把安全工作放在心上,从职工的思想教育入手,引导职工牢记只有安全才能稳生产,才能有产量,才能有效益。他们通过制定区域化管理细则,明确权利,落实责任,做到有权必有责,违规必追究。通过开展“查隐患、反违章、保安全”活动,努力消除一切不安全因素。他们将生产的每一个环节,每一道工序都科学合理地落实到个人,有效利用激励机制、奖惩措施,使班组成员实现了从“要我安全”到“我要安全”的真正转变。
漏钢一直是影响板坯安全生产的拦路虎。该班组结合现场实际情况,针对卷渣漏钢原因进行细致分析,从保障保护渣性能以及日常保护渣使用,结晶器铜板日常的监管等方面入手,强化生产组织和责任落实,实现了连续9个月无漏钢的好成绩,在保证了铸机稳定生产的同时,也有效降低了工人劳动强度,提高了连铸坯质量。
在保证安全生产的同时,他们不忘向质量要效益。他们针对薄板坯频繁出现纵裂的现象进行技术攻关,通过翻阅大量文献、资料,从二冷水的配水参数,扇形段的软压下调整,拉速的合理控制等措施入手,经过对数据反复比对和生产现场的多次摸索,大胆提出了将保护渣碱度参数从原有1.15提高到1.25的改进措施,有效减少了废次品率,保证了板卷质量。据不完全统计,仅2016年2月到8月通过内部裂纹控制既创效623万元。同时,他们将此项技术和参数的调整应用到品种钢的开发领域,为炼钢事业部TG45钢种的成功试制立下了汗马功劳,并一举填补了通钢公司TG45品种钢的空白。
二、攻坚克难,全力降本。
该班组在实际生产中,始终紧紧抓住成本这个牛鼻子,集全员之力降成本、增效益。他们针对连铸生产中提高中间包连浇炉数、降低吨钢成本这一攻关课题,从技术调研到参数设定,从铸机参数的设置到坯温的测定,从二冷配水的合理优化到中间包行程的设计,从水口耐材配比到新钢种的技术研发,反复琢磨、仔细比对、精益求精。经过持续攻关,他们在保证SS490B、Q345C、TG510L、L245等新品种钢稳定生产的同时,中间包连浇炉数从18炉提高到20.81炉,中间包成本吨钢降低1.23元,每月平均降低25万元,实现连续9个月无漏钢。此外,经过一年的技术攻关,实现了全月无粘结,有效降低了成本。
冬季生产是东北冶金企业的老大难问题。如何保证在寒冬不发生冻害,又能有效降低能源成本,成为摆在大家面前的一道难题。他们主动提出在二冷室和水阀室各安装一个温度计。班组成员每2小时巡查一次,当温度计温度低于5℃时,在保证1#连铸机正常生产时,利用启1台泵的余水做2#连铸机的防冻模拟,保证了在不用启泵的情况下对2#连铸机做了防冻模拟。此措施实施后,2#连铸机连续14天没有启动防冻泵,共节约成本15万元;针对薄板坯事故闸板液压缸采用风冷,浇注时所使用的保护渣多数被风吹散,增加耐材成本的实际情况,班组成员经过认真研究,提出在出风口处焊接钢板的建议,实施后全年可节约保护渣2吨多,节约成本近万元;针对铸坯跑偏造成停机的实际问题,大家集思广益,从结晶器调宽、喷淋、水口对中、扇形段等多方面进行排查调整,最终解决了这一难题,为厂挽回经济损失数十万元。
三、学习提升,亮点频现。
该班组始终贯彻“每一天从学习开始”的理念,从加强班组成员学习入手,努力创建学习型班组。他们定期开展相应的业务技能、理论知识、安全常识培训,使班组成员的专业技能水平有了长足的进步和提高,安全意识不断增强。他们在班组建立了微信群,对工作中发现问题及时在微信群中讨论交流,互相学习、互相帮助,形成了良好的互动氛围。在强化学习的基础上,他们注重将学习与工作实践相结合,强化岗位技能操作,从浇注过程及浇注相应的技术操作规程等方面入手,不断总结经验,制定完善措施,对出现的各类问题及时进行整改,为生产稳顺提供了坚实保障。
通过大家的共同努力,班组在各项工作中取得了优异成绩,实现了重大人身、设备、质量事故为零,确保了在线设备的正常运行,高标准完成了自身承担的年度生产任务。特别是2018年以来,他们累计完成产量44.11万吨,占板坯总产量的25.75%;粘结率为0.67%,占板坯总粘结率的4.29%,较目标档低1.33%,有三个月实现粘结率零目标;漏钢率、一二级品率在各班组中名列前茅,恒拉速率达93.26%,超攻关档3.26%,高标准完成了公司下达的各项攻关指标。