河北钢铁唐钢动力厂降低发电机组汽耗年增效400万元

2019-04-30


  本报讯 经过半年多的努力,河北钢铁集团唐钢动力厂降低1号、2号发电机组汽耗技术攻关活动取得阶段性成效。截至日前,两套发电机组平均汽耗由去年的4.21kg/kWh降至目前的4.11kg/kWh,在煤气量不变的前提下,一年可增发电800kWh,增创效益400万元。

  发电机组汽耗是指发电机每发出1度电所消耗的蒸汽量,是代表发电机组效率的重要指标。去年以来,该厂1号、2号发电机组在运行过程中,由于煤气波动、设备缺陷等内外因素影响,存在汽耗偏高的问题,一度成为制约发电量进一步提升的重要因素。为此,该厂于今年年初开展了专项技术攻关活动。技术攻关小组深入现场采集第一手资料,运用头脑风暴法共同研究制订科学合理的改善方案。针对煤气压力波动较大,调节不及时造成的主蒸汽压力等参数不稳影响机组效率的问题,该厂进一步强化管理,加强发电运行工序与燃气调度之间的沟通协调,根据煤气量的多少及时调整负荷,严格细化操作,使发电机组压力、温度等参数保持高效稳定状态。针对机组前汽封磨损漏气,造成蒸汽损耗的问题,该厂利用大修机会,更换了新型汽封,并根据汽封磨损周期,制定更换周期。该厂采用新型多通道抽气器替换原有射水抽气器,并利用温度较低的矿井水替代冷却水作为射水箱补水,以降低射水箱温度,提高抽气器的抽气能力,提高机组真空度。为避免汽轮机凝汽器铜管结垢造成换热能力低的问题,该厂为凝汽器加装螺旋纽带及胶球清洗装置,使机组的工作效率进一步提高。(吴艳敏 周建富)

  刊发日期:《中国冶金报》20120913


文档来源: 中国钢铁新闻网