以创新创效为目标,以技术改造为抓手
在干法除尘系统中,蒸发冷却器主要作用是对转炉冶炼过程中产生的约900℃的高温烟气进行一次降温,通过双介质喷枪用蒸汽将水打成水雾后向蒸发冷却器内部喷洒,达到降低烟气温度的目的。前期双介质喷枪使用的多是回用水,使用过程中喷枪因水垢堵塞或腐蚀情况严重,频繁造成喷枪损坏。支部考虑到每年消耗60支枪的异常成本,通过现场分析查找原因,决定将喷枪所用回用水改为生产新水,减少对枪质的影响,使双介质喷枪得使用寿命较之前有了很大的改善,按照目前运行情况预算,年可节40杆喷枪,节省成本约50万元。
除尘党支部结合岗位实际,大力开展设备改造及修旧利废工作,每月组织班组上报自主管理和查找提改献项目,并在实际工作中扎实落实,通过设备的改造、创新,大幅度降低了生产成本,延长了设备使用周期和寿命,为降本增效和安全生产工作提供可靠的保障。
严格工艺管控,细化设备维护
除尘党支部严格按照干法除尘工艺管理要求,重点加强对电除尘器泄爆的管控,制订切合实际的措施,从原料、设备、操作、技术改造等方面下手,杜绝电除尘器泄爆的产生。一是严格对蒸发冷却器喷枪的检查、维修与更换;二是加强对除尘系统的检修维护,杜绝跑、冒、滴、漏现象;三是要加强人员操作管理,杜绝野蛮操作和异常操作,以保证设备的平稳运行。截止目前,电除尘泄爆次数较之前下降25%,进一步保证了干法除尘设备设施的安全运行。
以能源回收为抓手,实现煤气、蒸汽回收双提升
为了确保能源回收利用量,除尘党支部成立了以支部书记为组长的能源回收攻关小组,定指标、定节点、定措施、定责任人,确保支部人人有指标,人人有责任,每周组织工班长以上管理人员召开成本会议,每月对能源回收情况进行分析,针对存在问题制订有效的措施,并在工作中扎实落实,确保能源回收最大化。同时,支部加强与气柜联系,加大煤气使用量,以增加煤气回收量,减少因煤气柜满造成的放散,对管路系统及时进行检查,处理跑、冒、滴、漏现象,优化人员操作。目前支部煤气回收量较前期提升20m3/吨钢,最高达40m3/吨钢,蒸汽回收提高了20Kg/吨钢,实现了能源回收双提升,为分厂及公司降本增效工作提供保障。(王佑志)