环保在线监测站房空调设新功能
1#、2#烧结脱硫和机尾除尘均为国控污染源监测点,目前,此4个在线监测站房内为普通空调,且不具备断电自启功能,一旦站房内空调电源闪断,再次供电后空调将处于关闭状态。监测站房内设备仪器运行散热温度较高,要靠空调控制温度,一旦空调关闭,温度升高,则极易造成在线监测设备过热损坏,在线监测数据无法上传,引发环保事故。为解决这一问题,维修车间员工集思广益,在1#、2#烧结脱硫和机尾除尘4个在线监测站房空调内加装断电自启模块,并进行接线调试,当空调电源出现闪断再次供电后,空调将在3分钟之内自动重启,使在线监测站房内始终保持舒适恒温,延长环保设备使用寿命,消除环保事故隐患。
空气炮自动控制改造出实效
烧结一次配料由料仓给料机下到皮带秤,进行配料,由于气候潮湿等原因料仓壁上容易粘料,需要空气炮进行振打。原空气炮设计均为手动操作,当岗位发现粘料后,才去现场手动开启空气炮,造成下料不稳定,影响烧结过程和烧结矿质量。针对此项难题,维修车间员工提出对一配料各个料仓空气炮安装脉冲控制仪,并敷设电缆进行安装调试,使得空气炮每隔10分钟依次振动一次,循环往复,实现自动控制,避免了料仓粘料造成的下料不稳定的同时,大大降低了员工的岗位劳动强度。
主控画面再添“新成员”
烧结配料系统生灰仓经常由于下料卡阻或称重仪表死机,造成下料量反馈值静止不变,即主控操作画面显示给定值和反馈值都正常,但实际不下料,从而造成配料事故,影响烧结过程和指标质量。为解决这一问题,维修车间仪表自动化小组通过反复观察试验发现,生灰仓在下料过程中,反馈值都伴随有微小波动,如果反馈值突然静止不变,则断定下料异常。通过编制PLC程序和WINCC画面,设定10分钟内反馈值和给定值的累计误差小于0.5吨,主控电脑就会发出声光报警,可以断定对应的料仓实际运行异常,主控工可及时发现问题,联系岗位人员进行过程调整,消除配料事故隐患。(张 浩)