合金在炼钢成本中占有较大比例,降低合金成本对炼钢成本控制具有明显促进作用。为了进一步提高合金收得率,萍安钢铁安源炼钢厂开展转炉合金攻关,10月份合金收得率达到92.12%,在1-9月的平均基础上提高了2%,共计节约成本85.7万元。
影响合金收得率的因素主要是转炉终点和脱氧合金化控制。萍安钢铁安源炼钢厂多举措降低合金消耗。一是调整热平衡,根据铁水成分和温度,安排好废钢铁构成,保证基础热量,减少后吹。二是留渣操作,倒渣溅渣,溅渣后不倒渣,通过增加留渣量,在前期以渣化渣,加快成渣速度,推行好高枪化渣操作路线,达到较好的去P效果。三是终点控制,倒炉C≥0.06%,一倒温度控制在1610℃左右,补吹时间原则上不大于25秒。每班至少取两次炉前样,跟踪终点情况。四是优化脱氧合金化工艺,在出钢前加入一定量脱氧材料对钢水进行脱氧,减少合金损耗。最后是减少废品,避免成分出格回炉、判废;根据中间包温度情况,控制好出钢温度,避免低温回炉。
得益于多管齐下,加大奖惩力度,进一步提高员工的积极性,该厂合金收得率取得明显进步。(王贤禹)