“每一分钱都要较真、每一分钟都不耽搁、每一个人都要担当”的“三个一”管理文化理念,是对鄂钢精神的延续与传承。时代在变,精神不变;环境在变,精髓永恒。传承鄂钢精神、弘扬鄂钢文化、延续钢城血脉、凝聚文化内核、体味精神实质,树立文化自信与自豪感,是我们应对钢铁寒冬的底气和信心。
轧材厂自动化车间负责四条产线的电气设备运行维护及检修管理,电耗是该车间关键指标。今年以来,该车间发动全体电气职工认真践行“三个一”管理理念,积极开展电耗攻关,让“每一度电都不能浪费”深入每一个自动化人的内心。
一起走进他们的团队,看看他们是怎么做的吧。
棒一:减少地辊空转造成电能浪费
自动化一班在深入现场观察时发现,当短尺较少时,4CS操作工手动剔短尺较方便,于是长期启动手动剔废开关,导致剔废地辊长期处于空转状态,不仅造成能源的极大浪费,还加大了设备磨损速度,甚至时常因超负荷运转而烧毁电机。
“每一分钱都要较真,绝不允许白白浪费电能。”自动化区域师汪永根迅速组织召开班组会,大家集思广益,制定解决方案:修改手动剔废操作程序,当手动剔废操作开关启动时,给一个30秒的脉冲,30秒后剔废地辊自动停止,再次操作时必须重新开启。同时进行培训,讲明剔废工作原理和方法,督促职工规范操作,提高节能意识。
方案实施后,减轻了设备维护强度和费用,按剔废电机功率及节约运行时间算,每天可节约电耗约240kWh。
棒二:将传动装置风机改为自动分闸控制
经过长时间在现场的观察,自动化二班班长管博发现,现场传动柜有如下缺陷:2#、3#剪、16#、17#、18#传动装置风机不能自动分闸,每次分闸必须人为操作,导致风机常常不能及时合分闸,长时间运行造成电能浪费。
发现问题后,管博带领班组成员集思广益,制定解决方案:利用中间继电器与风包接触器并接以实现自动分闸功能,并预留10分钟延时运行时间,同时增加报警功能。
按一台风机约2KW的功率、该5台电机每天节约三分之一的运行时间算,每天可节约电耗约80kWh。
现场纠正浪费电能现象
自动化车间负责人牛福广介绍车间电耗完成情况时说:“以上措施只不过是我们努力降电耗的冰山一角,我们车间职工日常穿梭在生产现场,随时随地监管并纠正现场浪费电能的不良习惯,比如我们会及时关停临时降温风扇、空调等用电设备;优化主辅机联锁停机PLC程序,按需启停相应数量的电机;梳理风、水、油等辅机存在隐形浪费电能的情况并及时整改等等。”
不积小流无以成江海,正如该车间职工常说的:“你降几度,我降几度,每日众人合降几万度。”随着全员投入降电耗行动,自动化人在平凡岗位上“一点一滴”的积累,该车间上半年电耗均完成指标:棒一产线降耗2kWh/t,每天节约电耗6000度;棒二产线降耗3kWh/t,每日节约电耗10000度;棒三产线降耗3kWh/t,每日节约电耗11000度;2023年上半年三条棒材产线共节约用电成本230万元。(王娟)