降!新水水耗
能源环保部根据取水电机冷却水的水质和管网布置特点,自主设计改造了取水泵站电机冷却水的管网,实现了水资源的混合多级利用。
改造前
能源环保部取水电机冷却水使用工业新水水耗较高,区域节水、排水综合回用不足,水源使用不合理,水耗及新水使用成本较高。
成效
取水电机冷却水使用工业新水以及钢韵湖湖水,每天使用工业新水量500吨,同比节约新水1900吨/天,预计可降本约166万元/年。
“本土设计”也能打!
为解决进口备件尺寸规格“水土不服”、订货周期长、备件价格昂贵的问题,轧钢厂结合线材产线现场导卫备件使用温度、料型大小等工况环境与国内导卫厂家生产能力,对进口备件进行国产化设计,有效推进了降本工作。
改造前
线材产线轧机区域减定径机组27-30架所用导卫均为“达涅利”进口备件价格昂贵。
成效
轧钢厂根据现场料型尺寸,结合国内厂家生产能力,对线材轧机区域减定径机组27-30架导卫进行工艺上的“本土设计”,全年按90万吨产量计算所消耗该区域工器具数量,进口“达涅利”导卫需花费213万元,重新本土设计国产备件全年需花费128万元,同比节约了85万元。
对标先进 自主修复
废钢行车日常使用频繁,由于废钢的不规则性,极易造成吸铁盘电缆绝缘挂破,导致电缆打火,造成吸铁盘烧损,对此,炼钢厂对烧损吸铁盘进行自主修复。
改造前
炼钢厂吸铁盘送外修复,修复费用高,修复周期长,导致备件资金占用大。
成效
炼钢厂通过对标先进企业,学习吸铁盘焊接技术,不断优化焊接材料,成功解决吸铁盘自主焊接问题。减少修复费用,缩短修复周期,每年节约吸铁盘修复费用大约10万元。(喻浩 李鑫亮 王磊)