河钢集团张宣科技氢冶金公司以“三个量化”(量化差距、量化措施、量化目标)为抓手,以降能耗、创效益为攻关目标,多举措做好氢基竖炉生产工艺参数优化和关键技术攻关,最大限度释放产线效能。1月份以来,DRI产品金属化率稳定在94%以上,与开产初期相比工序成本降低154元/吨。
在优化工艺中创效
“利杰,咱们开展的69品位球团工业生产试验非常成功,不仅DRI产品各项关键指标稳中有升,而且可直接降低产线结构成本42元/吨,给你们点个赞!” 2月20日,张宣科技氢冶金公司副总经理李晓兵高兴地对作业长李利杰说。
为跑好新年“第一棒”,保持氢冶金示范工程先行一步的优势,氢冶金公司技术团队以高端化、绿色化和智能化作为主攻方向,坚持技术创新驱动产线创效,强化氢基竖炉—电炉经济性协同,深度挖掘氢冶金低碳价值。
不同原料配比的球团—氢冶金—电炉全流程工业试验是该公司近期的工作重点,为确保试验整体过程平稳有序,李晓兵带领团队骨干锚定低成本、高效率、优指标目标,积极寻找高品位铁精粉资源10余种,制定了多个配矿方案,他们通过精确计算入炉及出球时间,严格做好各项参数调整控制,严密跟踪监测炉内参数变化、还原段温度控制和金属化率波动等因素,及时调整工艺气入口温度及进气流量,确保试验圆满完成,试验结果显示:DRI产品合格率达100%。
在降本增效中“掘金”
构筑极致成本控制力,深挖各处效益增长点,把‘降’字坚持到底,把‘增’字落实到位,最大限度释放产线效能。这是氢冶金公司一直秉持的“降本经”。
“吕助理,优化焦炉煤气压缩机低压放散开度的技改项目实施后,近期运行情况来看,不仅启机阶段焦炉煤气用量同比降低了46%,而且月可节约成本近12万元。”接到电话后,氢冶金公司总经理助理吕志敏嘴角露出了久违的笑容。
在保证竖炉生产顺行的同时,吕志敏始终坚持眼睛向内,围绕球团矿冶金性能、竖炉还原进程及工艺回路优化调整进行深入研究,强化内控管理、技术创新,真正将精益改善作为加快降本增效的“助推器”。为提升产线创效水平,吕志敏联合生产技术科、设备环保科、成品动力系统和自动化部门共同组建攻关团队,以问题为导向,深入分析竖炉还原工艺,反复模拟实验,大胆创新实践,根据竖炉升温曲线及焦炉煤气压力实时调整煤气用量,不断进行方案的调整和优化,最终成功找到调整焦炉煤气压缩机低压放散的“方案”,月节约焦炉煤气26万m3 。
“下一步,我们一方面将技术创新作为效益提升的着力点,细化指标分解落实,加大工序优化攻关,促进DRI成品整球率提高;另一方面积极探索质量提升的技术路径,将DRI产品品质做优,全面提升氢冶金绿色竞争力。”李晓兵说。(谷莉莉)