近期,河钢集团张宣科技深入剖析电炉工序精炼炉冶炼运行难点与痛点,对炉盖的关键设备锥形托进行水循环降温改造。改造后,炉盖内衬耐材使用效果明显好转,预计中心炉盖寿命可延长至800炉,环比提升34.6%,可实现吨钢降本0.46元。
精炼炉炉盖作为冶炼生产工艺中的核心部件,不仅是钢水加热的关键载体,其独特的管式水冷结构设计,更是保证高温下稳定运行的关键。在精炼过程中,面对3000°以上超高温电弧辐射、周期性温度波动以及多种物理化学侵蚀,导致炉盖各部件的耐久性、位置不断发生变化,成为了制约生产效率的瓶颈。
该公司聚焦水冷炉盖维护成本高等问题,展开专项技术攻关,经现场调研后,锥形托居于中心炉盖与水冷圈中间,有承上启下的关键作用,如果对其实施降温改造,势必“药到病除”。经过对标论证,最终确定改造方案。利用生产期间空档,对炉盖锥形托加设水冷系统,采用抗腐蚀、抗氧化性强的无缝厚壁锅炉管,借助专业卷管机一次围制成型,并将接头引至高温区以外,在管与管接头焊接处采取打坡口焊接,确保其密闭性和管内冷却水的流通性。此外,还在管外壁焊接了鳍片以增强热交换性能。经测试,冷却效果良好,设备运行稳定性进一步得到提升。(王建忠)