今年以来,宝武集团中南股份轧材厂深入贯彻该公司算账经营工作要求,积极践行“三个一”,主动出击,集全员之智,聚全员之力,将降本增效工作融入点滴落到实处,掀起“人人讲成本、人人算成本、人人降成本”的行动热潮,全力以赴打好降本增效攻坚战。
自力安装,降低设备安装成本
近日,棒三线因生产计划安排,成品材需新增一道打包。面对打包机安装的紧迫任务,一维检作业区员工主动担当,承担起原本由外部专业团队负责的安装调试工作。
为不影响生产起吊用车,他们与生产作业区充分沟通协调,利用各个天车空档对打包机主体、放线架吊装。现场多工种多层次交叉作业,并不影响大家的作业思路和节奏,各个节点按部就班进行。经过连续奋战,两台自动打包机成功安装并顺利并入生产线,实现了与生产同速的高效打包作业。
此次的自力设备安装,不仅节省了委外安装费用约10万余元,还增强了员工的自信心和责任感,为降本增效工作注入强劲动力。
作业区联手改善,实现降本8万元
棒一2线轧钢操作人员反馈,粗轧1号轧机的换辊底座小车,在生产咬钢状态下,容易引起冲出口工艺堆钢故障。
为尽快消除设备隐患,点检员蹲点现场查找缺陷,根据状态判断,该项目需要维检作业区的支撑。在随后的攻关讨论会上,维检人员提议,对部分钢构件重新下料裁剪组装,可达到七八成新的效果。此提议得到一致同意,最后在大家共同努力下,一个本该下线的换辊小车,恢复了原有的精度。更换后的小车底座经过热试检验,功能状态良好,完全满足生产需求。
两个作业区联手,自行修复换辊小车底座,节约委外维护费用以及设备备件采购费用约8万元。
自主修复加热炉门,降本效果显著
前段日子,棒一2线的煤耗数据波动引起关注。从现场观察发现,极有可能是炉门的结构出现损坏,如不赶紧介入,后果不堪设想。
作业区立刻组织准备班人员、点检员紧急攻关,将具体任务、方案措施分配好。在负责人的带领下,准备班人员和点检员两方分工合作,完成炉门的修复工作。
修复后的炉门使用寿命由原来的1年延长至2年,每天减少90分钟热损失,节约改造成本22.4万元。(李丽莹 蔡赐来 刘利平)