“成功了!发动机曲轴后油封一次性安装到位,密封性、整体性完全达标!”5月11日上午,河钢矿业在机电检修分公司汽修车间发动机维修区,技术员赵明手持自主研发的曲轴后油封专用工具,向团队成员展示着康明斯KTA38发动机的安装成果。
康明斯KTA38发动机作为矿山液压铲的“心脏”,其大修质量直接影响矿车出勤率。然而,曲轴后油封安装始终是困扰车间的技术瓶颈。这个直径206毫米、宽度100毫米的骨架油封,需要严丝合缝地嵌入曲轴与飞轮壳体凹槽,安装出现偏差就会导致发动机飞轮端漏油。
传统安装全靠维修人员“手感”两人配合用木棒、手锤或胶锤敲击压入,既要保持油封与曲轴同心,又要控制敲击力度。技术团队曾统计发现,40%的安装需要重复2-3次,25%的油封因受力不均出现局部变形,导致新油封损坏,增加维修成本。更严重的是,隐蔽性渗漏在设备运行阶段难以察觉,会导致发动机输出端连接法兰、连接块等附件损坏失效,严重影响发动机的正常运行,且拆卸发动机总成维修单次成本增1.7万元。
“必须研制专用工具,把经验操作转化为标准化工艺!”在技术例会上,赵明立下军令状,带领攻关小组迅速展开行动,对发动机曲轴后油封的安装部位深入剖析,精确测量各个接触面相关尺寸,反复测量油封槽尺寸,最终确定工具需实现“前端定位+后端试压”的核心功能。
经过攻关,赵明团队用车间现有材料制作出第一代工具:在报废的缸套上焊接导向柱,搭配切割的铁盘改装施压机构。但试装时发现,固定装置太沉,操作不便、导向柱与油封间隙过大,仍有偏斜风险。赵明带着组员连夜改进,将底座换成聚甲醛材质的法兰盘,在保证足够强度的同时,减轻工具整体重量,增加精密滚珠导轨确保垂直度。经过十几次试装调试,曲轴后油封专用工具成功研发。通过实践检验,成果显著,油封一次安装合格率提升至100%,单台发动机维修节约工时费1560元、备件费1795元,按照全年大修2台计算,直接降本0.67万元,更关键的是能延长工具寿命,维修周期缩短50%。
“小工具解决大问题,这就是技术创新的力量!”在技术例会上,车间主任张杰说道。该车间今年推行精准诊断、精密维修、精细控制的“三精化”管理,将发动机大修分解为5个成本控制点,通过工艺革新、技术升级等已累计实现降本25万元。(渠永飞 赵鑫)