在钢铁产线的脉搏深处,高炉风机如同不停跳动的“心脏”,它的每一次律动,都关乎生产的平稳与安全。然而,在重庆钢铁能源环保部动力车间,这台已连续运行十六年的风机,正悄然显现隐患——喘振曲线劣化、排气压力与调节线压差拉大,随时可能引发喘振或意外停机。
“咱们必须彻底解决它!”车间例会上,这一声音坚定而清晰。
隐患即令,行动随即展开。一支由技术骨干组成的攻关小组迅速集结。十三天里,他们查阅历年数据,对照实时风压风量,反复推演、模拟,终于找准症结所在:在风机出口管道加装DN200电动均压阀,并在曲线上增设防撞警示线。

方案落地,考验才真正开始。连续一周,技术人员龚秋磊与供风班班长夏文久扎根现场,一次次校准、一遍遍调试,最终敲定关键控制措施:当压差≤20kPa 时,手动开启均压阀放风,将风机牢牢锁定在安全区间运行,从根源杜绝了因喘振导致的断风、慢风风险。
硬件改造的同时,“软实力”同步升级。动力车间将精益管理渗透至每个操作环节:供风班组开展专项技能培训,以“岗位能力矩阵”推动员工提技能、强素质;统一调度术语,细化作业流程,让指令清晰、操作可循;优化操作界面与联锁逻辑,修订规程,从技能、流程、制度三层筑牢安全堤坝。
改造完成后,风机系统实现安全运行零事故,预计每年可避免因非计划停机或慢风导致的经济损失超百万元,真正迈向安全与效益的双赢。
从隐患洞察到精准施策,从技术攻坚到管理赋能,这次改造不仅是设备升级,更是能源生态环境部践行精益理念、坚守安全底线的一次生动写照。(樊容容)




























