2026年以来,重庆钢铁炼铁厂化产车间一系统以粗苯收率提升为核心目标,以精益管理为抓手,全面启动专项优化攻坚行动。
通过强化工艺管控、细化操作标准、加密巡检频次等一系列精准举措,粗苯收率实现稳步攀升,连续超额完成目标任务,一季度粗苯收率较2025年累计提升0.899kg/t.c,创造效益139万元。

参数定准,稳住黄金窗口
炼铁厂化产车间一系统粗苯收率波动较大的问题始终未能根治。收率时高时低,攻坚行动由此展开。
技术组调取了过去六个月的运行数据,针对洗油循环量、终冷煤气温度、二段贫油温度、脱苯塔顶部温度等4项核心参数,逐一标定了“黄金控制窗口”。相比以往“只要不超红线就行”的粗放管理,新标准要求:油气比控制在不低于1.6,塔顶温度不低于96℃。
中控操作工刘利春对此感受颇深:“以前觉得参数在范围内就正常,现在屏幕上数值一变就得马上干预。刚开始觉得严,习惯了才发现,只有参数稳得住,收率才能稳得住。”
各班组的操作法也在实践中不断打磨:
甲班总结出“提前微调、连续观测”的调节思路
丙班强化交接班时的参数交底——上一班的调节趋势必须在交接记录上写清,确保操作的连贯性

脚步加密,筑牢现场防线
过程管控不仅在中控室的屏幕上,更在生产现场的每一步巡检中。他们将重点区域巡检频次由两小时一次加密至一小时一次,关键机泵实行“双人双检”,测温测振数据每小时记录在册。正是这些一线人员用脚步丈量出的细节,筑牢了生产全过程的稳定防线。
车间同步修订了各岗位操作细则,明确每一步操作的标准、责任人与完成时限,建立起 “操作有标准、过程有管控、问题有闭环” 的精益管理链条。
数据说话,汗水变效益
精益举措的持续发力,很快体现在数据报表上。1~3月,化产一系统粗苯收率较2025年累计提升0.899kg/t.c,创造效益139万元。
化产工艺主任工程师魏先奎感叹:“139万元是大家从稳定参数、设备保障、操作规范里一点点抠出来的,靠的是把活干细,把精益管理理念贯穿始终。”
炼铁厂化产车间一系统在巩固已有成果的基础上,将目光投向更深层次的优化:稳定终冷系统煤气温度控制、制冷机稳定运行等为粗苯吸收创造条件,同时考虑优化排渣制度、控制贫油含苯等技术措施,将成熟的操作经验固化进自动控制系统,让效益提升之路越走越稳。(杨峰 王仁杰)




























