本报讯(记者吴兆军 通讯员史佳佳)今年初以来,河钢邯钢邯宝炼铁厂持续强化环保和能源介质管理,通过采取强化超低排放、加强督导检查等举措,全面降低能耗、提升现场环境质量。1月至6月份,该厂电耗同比降低1千瓦时/吨铁,环保脱硫脱硝随机作业率达到100%,环保设施污染物超低排放率同比提高2.86%,二氧化硫、氮氧化物等各项排放指标均优于国家排放标准,实现了绿色炼铁。
强化超低排放管理。为进一步打造“绿色炼铁”平台,该厂成立了针对二氧化硫吸附、解析、转化、制酸平衡等难题的攻关团队,重点抓住活性炭的循环和解析效果,从设备日修组织、新活性炭的补充节奏、解析塔脱气效果等方面,全面改变以往固有思路,采取集中日修、新炭均匀补充、富硫管道定期切换的方法,取得较好的排放效果。该厂通过对解析塔进行大修,对富硫管道进行上移改造,进一步改善了解析效果,提高了超低排放率。
加强环保设备管理。该厂加强环保设施操作人员培训,要求相关职工掌握技术操作规程及环保工作标准,严格按照设备、操作、安全标准狠抓岗位标准化操作,确保环保治理效果的长效性和稳定性。该厂严格执行环保设施与主体生产设施同步检修、同时保养的制度,保证环保设施正常运行;严格落实抑尘措施,严密做好放射源安全管控,狠抓烧结机烟气脱硫系统设备稳定运行。为有效抑制鱼雷罐车在运行中烟尘外溢,减少铁水温降,该厂在鱼雷罐灌口增设了密封盖装置,不仅有效抑制烟尘外溢,还有效防止铁水降温。
严格能源介质管理。为了降低电耗,该厂完善检修期间设备的停机制度,优化设备运行模式,减少空转率;完善电耗信息平台,做好控电、节电设备工艺改进;严格执行“避峰就谷”用电制度,严格空调使用管理,空调温度设定26摄氏度以上;对高炉炉顶打水喷头改造,关闭高炉炉顶打水低压氮气吹扫装置,氮气消耗量由以前的20立方米/吨铁,降到目前的8立方米/吨铁;加强高炉炉顶均压煤气回收,日新增煤气回收量13万立方米;对烧结脱硫脱硝蒸气伴温疏水器进行改造,烧结脱硫脱硝蒸气消耗量由以往的11公斤/吨矿减少到目前的6公斤/吨矿,同比降低了45%。
《中国冶金报》(2020年09月10日 08版八版)