本报讯 近日,攀枝花钢城集团废旧物资分公司巴关河二车间对打水系统改造后,水量充足,渣钢的热焖效果达到最佳。
据了解,该车间生产水是热焖工艺的首要环节,也是最重要的环节,生产用水主要以市政管网供水为主,渗滤回收水为辅,每月用水量约4.2万吨,其主要用于翻渣打水热焖。目前,市政管网正常供水约120吨/小时,渗滤回收水约35吨/小时,不能满足翻渣打水热焖瞬时流量400吨/小时的需求,从而导致渣铁分离和粉化效果较差,且在打水作业时,产线的环保设备因供水不足,不能正常使用;同时受周边企业用水影响,部分时间段水压极低,流量小,无法保障该车间的生产需要。
为解决用水困难,该车间对水系统进行改造,自制打水控制系统1套,采用西门子S7-300进行遥控自动控制,能实现50个喷头分别运行,达到热焖打水不同时段、不同工序要求。该车间新建800立方米高位蓄水池一座,用于保证瞬时打水流量,并有效储存利用渗滤回收水。该车间沿打砸间东、南、北三侧新架设DN300管道至翻渣厂房东侧,连通现DN250打水管路,可满足打砸间及翻渣打水热焖的生产用水需求,同时兼顾打砸间四周约20000平方米的环保及消防用水。 (肖红琴)
《中国冶金报》(2022年2月24日 08版八版)