本报讯 近日,新钢集团炼铁事业部对两台360平方米烧结机筛板进行筛缝改造。此次尺寸改造幅度仅有0.5毫米~1毫米,却换来了每月降低燃料消耗费用360万元的成效。
烧结矿作为炼铁生产的重要原料,在新钢高炉用料中占比达80%左右。降低烧结矿成本对降低铁水成本至关重要,如何提高烧结成品率,降低燃料消耗,一直是烧结工序乃至整个炼铁事业部降本工作的重心。
新钢炼铁事业部在对烧结矿进行日常抽查时发现,在进仓前的筛分整粒工序中,由于返矿筛筛板尺寸偏大,使用时间较长,存在磨损情况,导致筛出的正常成品矿大于5毫米粒级比例超过了16%,对烧结矿成品造成了极大浪费。
烧结矿粒度过筛是一个至关重要的环节。筛分不但去除过大或过小的颗粒,保证烧结矿粒度均匀,还可以提高其在高炉中的冶炼性能。在找到问题症结和影响因素之后,该事业部迅速制订了有针对性的解决方案,调整烧结机筛板尺寸,将三排筛板的筛缝尺寸由9毫米、5.5毫米和5毫米,分别调整为8毫米、5毫米和4.5毫米。尽管改动尺寸只有0.5毫米~1毫米,但效益却是立竿见影的——成品率显著改善。正常成品矿的筛出比例迅速降低到了8%,仅为原来一半,成品率也由2024年上半年的63%稳步提升至2024年11月的68%。同时,固体燃料消耗由59.57千克/吨下降到目前的54.35千克/吨,降幅为8.76%,每月可降低燃料成本360余万元。
新钢集团炼铁事业部强化设备维护,将原先筛板粗放管理改为专人负责,要求每天检查筛板,及时清堵、更换,作为考核项与职工一人一表挂钩,真正将其作为日常工作固化下来。 (甘志鸿 严小斌 邓昊)
《中国冶金报》(2025年02月13日 08版八版)