广东韶钢松山股份有限公司(简称韶钢)炼钢厂焙烧作业区生产的副产品熔剂矿筛分后的泥沙碎石,一般通过委托外卖的形式出售,销售价格与石灰石进厂成本差距很大。为了降低生产成本,焙烧作业区通过设备工艺改造、卸料方式及工艺技术改进攻关等措施,逐年降低外排泥沙碎石量,不断提高石灰石的收得率,降本成效显著。
开展筛分设备技术改造,提升原料收得率
为提高原料利用率,焙烧作业区从筛网网格入手,不断开展优化试验,跟踪成品质量,调整工艺参数,在提高原料利用率的同时,保证成品质量稳定,满足炼钢、烧结生产所需。
焙烧作业区首先在二焙烧10-17号气烧竖窑进行只筛不洗振动筛筛网改造,将原筛网网格35mm换为25mm网格筛网,并优化工艺操作,原料利用率提升了2.28%。二焙烧气烧竖窑石灰煅烧工艺成功后,作业区将筛网改造应用成果应用到一焙烧,将麦尔兹窑≤40mm的碎石进行二次筛分利用,进行1号、2号气烧竖窑25-40mm碎石煅烧工艺攻关,煅烧后碎石石灰达到了炼钢用石灰基本要求。
2022年初,因熔剂矿供应紧张,特别是高钙石灰石紧缺,焙烧作业区为进一步提升高钙石灰石的利用率,对麦尔兹窑原料进行降低原料粒度下限工艺攻关,先后进行了25-80mm,35-80mm原料煅烧工艺技术攻关,在25-80mm攻关试验时出现麦尔兹窑通道压力高,石灰在环形通道返料堵塞通道难于满足工艺要求后,确立了35mm筛网进行筛分作业标准,麦尔兹窑原料利用率提升了1.02%,35mm以下碎石进行二次筛分通过9号气烧竖窑煅烧石灰用于烧结破粉使用。
推进原料直卸模式,减少中转产生碎石量
以前,焙烧作业区大部分石灰石原料均在原料仓前面料场卸料,再由铲车归堆和铲入原料仓进行筛分作业,时常出现原料车辆泥沙携带污染道路的事件,铲车归堆作业对原料进行碾压造成二次碎石量增加,同时产生扬尘及噪间,影响现场环境。
为解决这一问题,焙烧作业区开始对熔剂矿原料直卸方式进行摸索试行,对直卸存在的问题进行梳理。作业区组成攻关团队开展专项攻关,从清场地、完善卸料设施、协调熔剂矿车辆装载量、原料筛洗系统能力提升整改、精准化管理进料计划等方面,制定了一系列措施,一步一个脚印稳步推进。经过半年的攻关,实现原料直卸100%,原料收得率提升了1.12%,每月铲车费用下降90%,仅铲车费用年可实现降成本144.51万元。在实现降本增效的同时,还消除了铲车日夜工作产生的噪音和扬尘,原料场地周边的树更绿了,道路也更干净了。
焙烧作业区把降低碎石外排量作为降成本重点项目进行策划,通过精细化管理减少备用原料周转率,根据原料含泥量多少实施只筛不洗和水洗筛分攻关减少泥沙外排量,严格落实班组原料外观检查制度,发现异常进行作业区内部碎石率抽查和协同管理部门共同抽查机制,用数据说话,倒逼熔剂矿原料供应商提升合格原料进厂。2022年外排泥巴碎石率呈现持续下降趋势,通过提升原料利用率,减少外销泥沙碎石量,4月、5月连创新低,二季度原料降本达69.34万元,成效显著。(黄宝华 林少芬)