今年进入下半年以后,钢材价格大幅下跌,诸多钢企再现大规模效益滑坡甚至亏损,在整个钢铁行业都面临的困难时期,萍安钢铁全体总动员,全面打响一场“一切成本皆可降”的攻坚战,深入挖潜增效,为企业生存与发展贡献力量,挺起萍乡工业发展的脊梁。
过紧日子,从点滴降成本
降成本从一点一滴做起,这是萍安钢铁从上到下的共识。
“大家下班后一起去‘捡’焦炭、‘捡’废钢。”近日,萍安钢铁安源炼铁厂员工顶着烈日,在筛分场地上,对1号高炉检修产生的200吨废炉料中的焦炭、废钢进行二次回收。参加义务劳动的党员们相互配合,捡的捡、扒的扒,在废炉料堆里埋头苦干。汗水顺着脸颊流淌下来,身上的工作服很快被汗水浸透,但他们全然不顾……经过连续两天奋战,共回收焦炭15.6吨、废钢3吨,节支6万余元。
油价越来越贵,下半年以来,一场比燃油更“燃”的节油行动在萍安钢铁如火如荼开展。火车机车、运输工程车等是萍安钢铁内部物流运输必不可少的运输工具,而柴油消耗占公司物流成本的80%以上。该公司物流运输部引导员工建言献策,开动脑筋想节油降耗的“金点子”。让“金点子”落地,最大限度发挥新能源电动车的节能优势,将现有电动工程车轮胎更换为实心轮胎,先行替换油耗高的废钢倒运车,为下一步大批引进电动工程车探索节能途径;开展节能技术改造,针对影响油耗的铲车刀板进行“钝改利”、车载空调“油改电”等改造;开发汽车信息化管理系统,减少车辆空置率,保证最优出车、最短运距和最大运量;严格车辆点检、维护保养、清洁清理制度,全面清查“跑、冒、滴、漏”点。据统计,7月份共计节油1750公斤,节支1.33万元。
越是细微之处,越能发掘降成本的点。6月底,萍安钢铁路灯照明集中智能控制系统上线运行。以往,萍安钢铁的路灯大多数都是定时控制,如今该公司对照明线路进行改造,在保证照明需求的前提下,利用系统的日出日落时间表,对路灯开启和关闭时间进行精准智能控制。经测算,改造前后对比,每路照明线约减少了85分钟左右的照明时间,每年可节约电费约2万余元。
“一切成本皆可降”,萍安钢铁处处响起了“算盘”声。为了节省成本,萍安钢铁员工人人精打细算。以往需要外委的项目转为内部“消化”,技术改造员工自己动手,努力花最少的钱达到预想的效果,各车间、班组掀起修旧利废热潮,能不发生的办公费用全部取消……
抓关键点,全力展开攻坚
面对严峻的市场形势,萍安钢铁在没有区位优势的情况下,想提升效益,低成本竞争是唯一的出路。
立足供、销“两头在外”的现状,萍安钢铁紧紧围绕经济生产、经济采购,坚持优化结构,降低生产成本。结合市场变化,7月份萍安钢铁继续优化配矿结构,通过减少采购当期高价进口中富粉和进口高富粉、优选具有性价比优势的资源品种、优化高炉矿石结构等措施,降低成本2043.41万元。7月份,在“检修+生产”的模式下,实现燃料比558.79kg/t,比2021年下降8.58kg/t,按固定当期燃料价格不变计算,吨铁燃料消耗及结构成本下降1241.84万元。与此同时,原料采购通过寻找低价焦粉替代烧结无烟煤,采购低价优质焦炭资源,引进新的国内矿供应商,合理布局低运价线路等方式,降低原燃料采购成本。销售坚持以市场为导向,优化效益品规产品的生产,努力实现生产效益最大化。
为促进降本增效,萍安钢铁持续开展“锚定目标 众志成城 以优异成绩向党的二十大献礼”党内立功竞赛,以历史最好指标为攻关目标,号召党员干部带领员工深入对标挖潜,努力赶超历史最好水平。7月份,萍安钢铁的烧结矿固体燃料消耗、高炉燃料比、炼钢钢铁料消耗、轧材实物成材率等指标均创今年以来最好水平。
践行绿色低碳发展,萍安钢铁努力提高自发电量,在提高二次资源利用率的同时,减少企业用电成本。萍安钢铁按照日均发电280万千瓦时以上的目标组织自发电生产,充分发挥新建50MW发电机组能耗低、效率高的优势,最大限度消化富余煤气多发电。7月份,萍安钢铁吨钢自发电量达到170.07千瓦时,创历史最好水平。
为应对钢材市场下行,萍安钢铁在6、7月间进行了系列检修。8月份,萍安钢铁各工序满负荷组织生产,充分释放检修效益,快速达产达效。随着当前市场有所回升,萍安钢铁经过苦练内功,已实现扭亏为盈,瞄准全年生产经营目标,企业干部员工凝心聚力,继续大力降本攻坚,持续提升企业效益,努力为萍乡市经济发展作出更大贡献。(李婀芬)