经过持续努力,宝武集团中南股份炼铁厂1号-2号配煤系统配煤准确度11月份达99.68%,创历史最优纪录。
给焦炉提供优质的配合煤,可稳定焦碳质量及促进降本增效。影响配煤准确度的因素有很多,有物料过湿结团、人为操作、设备故障等原因。今年炼铁厂煤焦生产作业区备煤一班配煤准确度都在90%以上,均为达标,但他们本着精益求、永不满足的精神,继续以提高配合煤准确度为目标,在全班开展“提高配合煤准确度”活动。
为提高配煤准确度,炼铁厂煤焦生产作业区备煤一班制定了多项措施:一是要求操作人员检查核对配煤比中煤种,配煤比与输入配煤电脑是否一致,确认无误再与集控确认,确保不输错配比不配错煤。二是每个筒仓的4个料嘴每班采取轮流排放的方式放煤,原则上90分钟要轮换一次料嘴,使各个料嘴的煤不至于时间过长滤水过多影响配煤准确度。三是遇到料嘴悬料时,要在1分钟内及时切换料嘴,并疏通料嘴后再使用。四是把每天对电子秤跑皮改为每班要对称量皮带跑皮,发现异常情况要当班处理,处理不了的汇报计控处理。五是每班要对现场设备认真巡检,包括称量皮带有没有积煤,圆盘出料口大小是否合适,测速轮是否损坏等。六是操作人员要观察流量曲线图,流量值不能超出5%,如超出这范围,要及时切换料嘴,查明原因并处理好再使用。七是在生产过程中时刻注意各料嘴称量皮带瞬时流量,下料是否均匀,流量是否波动大,配煤准确度是否达标,作出调整出料口闸板或切换料嘴,采用双料嘴下料等措施,发现料嘴悬料及时切换料嘴,或停机处理料嘴处理卡石块、杂物,并记录好原因。八是配煤比比较小的煤种,要把该煤种料嘴闸板调到最小,如果流量还是波动大,就要把其闸板孔型由半圆形改为半椭圆形,降低出料煤层厚度,煤料均匀,确保配煤准确度达标。 (林崇)