中国宝武新钢集团炼铁事业部节能降耗步伐铿锵,探索极致能耗,追求极致效益。通过对标找差与工序协同配合,9#高炉燃料比降低至509 kg/t以下,在今年宝武劳动竞赛中连续两个季度被评为宝武2000m3级高炉“低碳冠军炉”。
在当前严峻复杂的行业形势下,新钢集团炼铁事业部坚决贯彻落实新钢集团提出的“降费用、控投资、拓市场、尽招标、强考核”的十五字方针,积极践行绿色发展理念。针对降低燃料比是实现高炉炼铁节能减排和低成本生产的关键所在,深入开展“50”攻关,即2500m3高炉燃料比攻关目标值为500kg/t。为控制原料采购成本,炼铁事业部加强与采购部门沟通协调,根据原料市场变化,踩准市场节拍,以变应变,倡导事前核算、事中核算、事后核算的“三算”理念,做到原料快进快出严控库存。在焦化、烧结、球团工序中树立“以高炉为中心”的生产理念,不断推进精益产线的创建,确保高炉安全稳定顺行。焦化工序及烧结工序通过各项工艺改进,原燃料质量得到明显提升,焦炭M10指标基本稳定在6.0%左右,CSR长期稳定在68%以上,6#、7#烧结机转鼓强度长期稳定在79.5%以上,为高炉经济技术指标创造良好的原料条件。
与此同时,新钢集团炼铁事业部充分利用铁水分级,持续优化铁料配矿结构,利用数字技术赋能科学配矿,提高经济料比例,用足微量元素空间,有效解决烧结原料品种繁多问题,做到质量不过剩,逐步减少高价矿的比例,满足不同特点高炉和不同钢种对铁水元素的需求,实现差异化降本。在生产操作方面,坚持“以稳定顺行为前提”,根据高炉冶强情况,积极调整各操作参数,坚持以稳定中心气流为主导,适当兼顾边缘气流,逐步活跃炉缸工作,提高煤气利用率,达到高产低耗长寿的目的。并先后完成炉前3条主沟改造,增加主沟容积,改善分离效果,改造后金属回收率由97.9%提升至98.4%,在产量不变情况下,降低燃料比3kg/t,实现了低成本,高效率炼铁。(万新东 甘志鸿)