问:面对钢铁行业寒冬,基层有啥“好招”?
答:轧材厂运行车间苦练“内功”,全面对标找差,追求极致的能源消耗,降低生产成本。
9月份,棒二加热炉热装率离75%的目标值有差距,车间副主任项华培全程跟踪热装流程,从改善流程和内部管理两方面进行改进。
1.热送流程优化 效率再提高
以往热坯吊运过程中,没有考虑到厂房结构因素,采用就近卸坯原则,易导致热坯置于风口处,热量快速流失。为此,项华培将远离风口的堆位作为热坯堆位,减缓热量损失速度。
2.加强内部管理 收发更规范
加强坯管和岗位人员热装管理,坯料收发按“先回先进”原则组织,实行赛马机制,对热装率排名前三小组进行激励嘉奖,提高各小组提升热装率的积极性。
坯管人员现场吊运热坯
随着流程的优化改进,坯管小组全员的不懈努力,10月份热装率达到了82.5%,超过目标值7.5个百分点,11月份热装率达到了83.2%,超过目标值8.2个百分点,伴随热装率的提升,煤气消耗也有效降低。(黄来)