宝武集团中南股份炼钢厂4号板坯连铸机优碳钢日前连续7次快换中间包,历时147小时,完成8个浇次共225炉30076吨的生产任务,首次站上连浇3万吨平台,为板坯连铸机效率提升赋能。
为实现板坯连铸机产能计划,突破生产技术瓶颈,中南股份炼钢厂管技人员立足现场开展攻关活动,解决设备及操作的影响因素。
保证中间包质量,层层把关落实验包、烘烤,确保塞棒控流稳定,耐材在安全使用范围内。中间包快速更换时,在旧中间包停浇过程中严禁转出尾坯模式,保护渣按正常浇注情况添加,即结晶器保护渣保持“黑渣”操作。主控负责报接包时间,即从中包卡棒开始计时到新中包开浇,关注二冷水流量和扇形段软压下情况及拉矫机电流等参数,同时记录接包时坯长,并通知台下,密切关注铸坯是否拉动,如出现铸坯拉不动报警,马上通知机长,采取应急措施:把10-11段开口度抬起10mm;重新启动拉矫机等措施。中包停浇后主控及时取消停浇中间包在浇注位,选定备用中间包在浇注位,防止出现接包中间包称重异常。最后一炉大包浇完需测量中间包钢水深度,防止称重不准,拉空中间包,结晶器下渣。接包过程出现结冷钢,结晶器液面上涨,采取应急处理,通过拉速调节结晶器液面。
连铸高效稳产高产必须做好工序的沟通,确保钢水的连浇;现场铸机设备要做到精细化管理,确保设备稳定可控;严格岗位标准化作业,坚决杜绝违章操作和误操作,确保安全生产。下一步中南股份炼钢厂将继续做好生产总结,实现板坯优碳钢在线断面宽度调整接包生产,为板坯连铸机提升生产效率夯实基础。(陈文新)