“市场越是严寒,我们越是要想办法改变观念,改善工作,按照公司和厂里要求把成本降下来!”中南股份炼钢厂准备作业区日前向全员进一步倡议,全员行动,算好每天经济账,减少现场浪费,想方设法降成本增效益。
加强工序相互协作
今年以来,为降低成本、提升效率,根据现场生产实际,准备作业区作了多方面努力,例如强化现场安全、质量、操作管控,与生产线、上下工序、行车作业区、钢包协作单位高度协同,在生产调度精准化计划前提下,合理协调天车运行,准时待命,减少空包、重包在钢水接受跨各环节等待天车作业时间。为减少天车吊钢包至连铸平台时间,钢包、行车班组间制定并落实措施,以生产智能管控系统为指引,在生产中强化工序间的沟通、钢水衔接和炉机匹配,实现紧凑式的生产组织模式。现场生产还有哪些改善空间?存在哪些方面的浪费?面对市场严峻形势,大家集思广益寻短板、谋改进,最后聚焦在钢包周转和温度这两大点上。
努力提升钢包周转率
准备作业区员工以干毛巾拧出水的精神,精耕细作降成本。改善活动中,准备作业区确定合理的钢包使用数量,加快空包运行速度,同时将钢包修理时间控制在一个范围内,避免修包等待,促进了钢包周转率的提升。标准化作业及标准化生产组织管理的严格落实,提升了钢包周转率,降低了热消耗,现场周转钢包减少2个,效率提升13%,所有钢包温度均超过1100℃,为降低出钢温度打基础。同时,准备作业区以提高8号连铸机氩站工艺钢包接钢空包温度改善为重点,采取措施,将8号连铸机氩站工艺钢包周转由4个降低到3个,提升周转率,平均接钢空包温度由1155℃提高达到≥1165℃。
降低生产过程热损耗
准备作业区加强钢包温度管理,落实钢包热修标准作业,及时处理包口结渣,保证钢包加盖严密减少温度流失,一系列举措,提高了钢包在线使用时间,降低了过程热能损耗,接钢空包平均温度1171℃,提高了16℃,转炉平均出钢温度降低2.3℃。据测算,炼钢转炉出钢温度每降低1℃可降本0.8元/t,转炉平均出钢温度降低2.3℃可实现降成本1.84元/吨。
面对取得的成绩,准备作业区提出,不能满足已有成绩,还要继续努力,要进一步降本增效,为炼钢生产稳定顺行、有序可控发挥积极作用。(罗祖滨)