主动作为勇争先 善作善成提本领 迎难而上敢攻坚
炼铁事业部聚焦于生产过程细微细节
通过一系列的小改小革解决了长期困扰生产的顽疾
生产效率不断UP!UP!
优化停机操作,杜绝梭槽堵塞
在烧结停机排料时,常出现烧结矿大矿堵塞梭槽,引发皮带故障。烧结生产作业区与设备作业区对停机不排料程序操作方面进行优化、烧结停机前返矿调整、烧结停机前料层调整、通过调节主抽风机转速与燃料调整、冷风阀控制废气温度等,实施后,大矿堵梭槽的情况不再出现,6-7月因梭槽堵塞导致停机事故为“0”。
巧改喷吹管道,提升喷煤稳定性
在实际生产中,喷煤系统中的喷吹罐内煤粉有板结起坨现象,尤其是煤粉水分超标时,集中于中下部,致出料不畅。高炉喷煤净化作业区缩小顶部进气管管径并增设调节装置,扩大中部环管支管管径,优化底部流化及出料口等措施,改造后,煤粉流化效果提升,未再出现板结现象,活跃度明显改善,喷吹更稳定,预计年创效31.94万元。
巧设保护装置,实现故障为零
为避免刮板链条磨损断裂和大量粉灰堵塞、堆积,导致输料系统、环保设备停机,设备作业区技术人员成立攻关小组,通过新增报警装置,安装底座、欠速打滑开关、软性联轴器,有线连接并与PLC远程控制,实现断链报警、停机,避免粉尘堆积,降低处理难度。刮板机断链检测装置能够有效监测刮板机链条运行状态,保障刮板机及环保设备的有效运行,改造后,刮板机因锻链导致的抢修故障为“0”,预计节约成本26.11万元/年。(张长春、田国庆、周洪)