2024年厚板产线各项指标屡破纪录
不断刷新投产以来最优指标
生产效率同比提高1.2%
热装率同比提高23.38%
用一个个亮眼的指标
为2025年开好头、起好步奠定了坚实基础
步骤拆解稳好“时间表”
为了提高生产效率,2024年原料区域完成了1号线火切机氢氧切割升级改造,但切割速度提升效果并不明显,供给依然无法满足轧线快节奏的需求。原料区域大班长代波直面现状迎难而上,他将切割过程拆解成小步骤,通过提高辊道转速、调整原料割嘴等措施,一个节点一个节点地“挤”时间,逐步提高切割效率,保证了生产的平稳顺行。
效率攻关打赢“攻坚战”
如何让轧机产线高效平稳运行,一直是让员工“挠头”的问题。“近期品规跳跃跨度有点大,约束了轧机效率提升,我们要想办法突破这个难题。”车间值班长蹇丹在轧制能力提升会上发出动员令。中厚板轧制车间随即成立了攻关小组,通过加强钢轧界面联系、优化轧制计划、优化精轧轧制道次工艺等措施,10月份小时产能效率较上月提升1%,11月份小时产能效率再提高4.9%,年产效率创造了历史最好水平。
保温给力红坯“少温降”
改善原料2号板坯库行车运行模式,钢坯等待时间和温度损失应该会大幅降低。原料甲班班长董超的灵机一动,很快就转化成了实际行动。原料团队发挥原料二库拥有3台行车的优势,配合热坯“搬运”工作,努力减少热坯温度损失。同时,他们还新增高温板坯下线堆放“垛位”20余个,加装了保温围栏,给板坯穿上“防寒袄子”,实现热坯热供。在多项保温措施加持下,厚板产线2024年热装率突破历史纪录,效率提升了23.38%,为轧制能力提升奠定了坚实基础。
厚板产线效率突破不仅是生产能力的飞跃,更是轧钢人孜孜以求、不断追赶超越的目标。面对“严冬”如何活下去、好起来?厚板产线员工用自己的行动,书写着落实宝武集团“四化”“四有”管理方针的时代答卷。