河钢集团张宣科技物流公司近日传出捷报:GK1E3280、GK1E3290型内燃机车电控阀箱防雨自主创新技术升级项目圆满完成,破解了困扰多年的设备防雨问题,实现单台机车年降本13.2万元,故障率同比下降95%。
作为畅通物流的关键装备,稳定运行至关重要。该公司三台GK1E改型机车原设计高度受限,电控阀组被移至侧百叶窗下方,在解决机车限高需求的同时,也存在环境适应性不足的问题——雨雪天气时,水流通过百叶窗缝隙侵入设备舱,极易引发电控系统异常。据统计,设备改造前年平均发生故障23次,涉及70个电控阀和30块微机板,单次故障处置最长耗时12小时,对原料运输效率和设备稳定运行形成制约。
面对这一现象,该单位组建专项攻关团队,在液传室仅0.8米高度的特殊作业环境下,创造性实施“空间重构+系统再造”升级方案。
施工改造过程中,技术团队秉承“旧件复用、精准投入”原则,采用长1米、宽0.7米、高0.5米的三角支架固定设备,同时应用φ6mm铜管快接技术,单台机车配置50米铜管和30个快接头,实现风管路直线连接。特别针对原铺设在液传室地板的7组控制线缆,升级为后墙内嵌式布线工艺,有效规避油水侵蚀风险。
据悉,优化管路路由减少材料消耗65%,施工周期较同类项目缩短40%。经连续三个月的运行监测,电控阀组工作环境湿度下降85%,发生设备故障时处置时间从平均4小时压缩至45分钟。
同时,此次改造形成的《电控系统防潮改造技术规范》具有行业推广价值。目前,该技术已应用在3台同类型机车,预计年度维修预算可压缩40%以上。
下一步,该单位将在能耗优化、智能诊断等领域攻关,推动物流设备从“机械化”向“数字化”迈进,赋能“智慧物流”建设发展(刘宁 穆琼)