宝武集团中南股份炼钢厂维检车间一连铸机械班党员突击队以“节约就是创效,修复就是责任”的担当,于近日打响了一场与时间赛跑的设备抢修攻坚战——历时6小时成功修复4号机板坯连铸机引锭杆,不但实现节支17万元,而且推动作业率提升8%以上,为板坯连铸机的连续稳产扫清了关键障碍。
“咽喉设备”告急:每小时50万损失倒逼极限抢修
引锭杆,被称作板坯连铸机的“启动核心部件”,更是保障连铸工序连贯的“咽喉设备”。开浇时,它需精准引导钢水凝固铸坯进入拉矫机,其运行稳定性直接决定整炉钢水能否顺利成型。炼钢厂4号板坯连铸机的引锭杆长期在高温、多杂质的工况下,引锭杆杆身各关节逐渐堆积起保护渣、铁屑等杂物,如同血管里的“血栓”;金属部件锈蚀加剧,灵活度直线下降,最终因严重卡阻导致连铸开浇中断。
板坯连铸机是核心设备,如影响生产,每小时损失超50万元!若外购新杆,不仅单价高,而且采购周期长,“远水解不了近渴”的困境让抢修迫在眉睫。
党员带头自己动手:我们给设备“通经络”
“党员带头干,咱们自己动手,给引锭杆‘通经络’!”一连铸机械班班长司徒思聪的话掷地有声。
当日上午,司徒思聪带领5名党员骨干在离线设备区集结,一场与时间、与精度的较量就此展开。老党员陈军凭借30余年钳工经验,化身“设备医生”,用扁铲、钢丝刷一寸寸抠挖关节缝隙中的渣铁混合物,动作精准如外科手术;副班长吴文坚半蹲2小时,手持0.05mm塞尺反复测量28个关节的轴承游隙,对锈蚀部位逐一“问诊把脉”,并为每个部件拍照编号,建立完整“修复档案”。
最考验技术的当属关节轴面修复。面对顽固锈蚀,团队摒弃粗放打磨,创新采用“三级渐进法”:先用粗砂纸除锈、细砂纸抛光,最后以金相砂纸精修;注油环节更显匠心,放弃“一倒了之”的旧习,改用压力油枪对每个关节定量注脂,精确到毫升级的油量确保润滑脂“不多不少、恰到好处”。
6小时攻坚:从“卡阻瘫痪”到“丝滑复位”
当日下午,修复后的引锭杆上线动态测试,效果立竿见影:各关节灵活度恢复如初,动作流畅无卡顿、无异响,顺利完成连铸开浇全流程引拉作业,彻底消除了生产中断风险。
经核算,此次自主修复仅花费0.18万元耗材,直接节支17万元以上,减少的产能损失折算超15万元,投入产出比高达1:94!
这场6小时的抢修,不仅是一场技术攻坚,更是一次党员先锋模范作用的生动诠释。面对公司经营压力,炼钢厂维检车间党员突击队始终秉持“应修尽修、修必修好”的工匠精神,用硬核技术让废旧备件“焕发青春”,以“螺丝钉”的坚守为公司高质量发展注入动能。(罗拥平 黄宝华)




























