“终于可以睡个安稳觉了!”望着监控屏幕上稳定运行的循环风机和一串串跳动的数据,炼铁厂焦化工序电气设备主管李忠贤难掩激动。
这一幕,发生在二号干熄焦循环风机新增变频器成功投运的现场。随着风机在远程控制下平稳启动、各项指标达到预期效果,压在项目团队心头的一块大石终于落了地。

痛点心头压石,十年“单驱”成隐患
自投产以来,二号干熄焦循环风机一直由单台变频器驱动,长期“单核”运行的背后,隐藏着不小的风险,更令人担忧的是,单台变频器缺乏冗余调节能力,极易因电压或频率波动出现卡顿、停机等异常现象,设备运行可靠性大打折扣。这不仅增加了运维成本,更直接威胁到生产连续性和稳定性。
“那几年,心里总像压着块石头。”设备车间焦化工序自动化主任师邹继涛坦言。那份对突发停机的担忧,成为压在技术人员心头的一块巨石。
出路破局开路,二次开发解“死结”
要彻底破解这一隐患,新增一台变频器是唯一选择。但这并非简单的“加装”,而是一项涉及深度控制的系统工程。
“就像人一样,光有躯干不行,还得有大脑,才能自由活动。”电气技术主管李莹打了个形象的比方。原有变频器控制程序与干熄焦锅炉系统深度绑定,牵一发而动全身。二次开发,是绕不过去的坎。
然而,面对这一技术难题,外部单位不敢轻易接手,内部也缺乏现成经验。那段时间,团队的压力如影随形。

突破砺剑成锋,双驱冗余铸“铠甲”
没有退路,就是最好的出路。邹继涛、李莹等人带领团队,从生产工艺流程到变频器控制技术,再到干熄焦原有程序逻辑,逐一拆解、反复推敲,整整钻研了近三个月。他们先在离线环境中搭建模拟系统,一遍遍验证控制逻辑的可行性;仿真成功后,再一个一个点位接入现场系统,逐一测试、反复校验。
“那时候每天随时随刻,满脑子全是逻辑图。”李莹回忆。经过连续几天的现场奋战,调试终于宣告成功。监控屏上的数据稳定跳动,设备运行如丝般顺滑。那一刻,他们不仅为干熄焦循环风机披上了一件可靠的“备用铠甲”,更用自己的智慧和汗水,彻底解开了束缚多年的技术枷锁。
从“痛点”的困扰,到“出路”的探索,再到“突破”的喜悦,邹继涛、李莹和他们的团队用实际行动诠释了“技术赋能生产,创新驱动发展”的深刻内涵,也为后续类似设备的升级改造积累了宝贵经验。(邹继涛 何影 李忠贤)




























