重庆钢铁物流运输部成品车间巧施三重锚固
实现减速器零更换
配件损耗降低80%
利旧改造创效20.2万元

在物流运输部成品车间码头库,7台门式行车长期受大车运行机构故障困扰——减速器、连接轴异常磨损、频繁损坏,产成品发运效率大打折扣。
成本车间员工彭顺强主动牵头,迎难而上。他带领班组成员扎根现场,以“设备赤脚医生”的钻劲和韧劲,精准锁定故障根源,利旧改造巧解“顽疾”,用微创新实现大效益。
找准症结:单螺母固定“锁不牢”
彭顺强带领班组成员扎根现场,逐台排查、逐项记录,反复复盘故障过程、比对运行数据,精准锁定故障根源:立式减速器仅采用单螺母固定,紧固强度不足,运行过程中易出现松动、摆动,进而引发减速器、连接轴等核心部件连锁损坏,这正是导致故障的根本症结。
巧施改造:三重锚固稳根基
找准症结后,物流运输部坚持低成本、利旧改造思路。彭顺强没有等靠要,而是立足设备原有结构潜心琢磨,另辟蹊径——不改变原结构,在减速器吊装孔上创新改造,搭建起一套三重锚固加固结构,让减速器受力更均匀、固定更牢靠。
实见成效: 零更换创效20.2万元
改造无须大额投入,小改造破解大难题,用微创新实现大效益。如今,关键部件稳稳扎根,设备运行平稳可靠,实现减速器零更换,配件损耗降低80%,利旧改造创效20.2万元。
下一步,物流运输部将固化“三重锚固”经验,推广至同类设备,推动隐患治理从“治已病”向“防未病”转变,持续深挖利旧改造降本潜力。(袁太勇 蒋维霞 张婷婷 彭顺强)




























