今年以来,萍安钢铁安源炼钢厂通过对标找差距、改善工艺操作、调整入炉料结构等措施,在努力实现820kg/t的基础上,针对降低铁耗进行全方位的系统攻关,8月份,铁耗降至817.97kg/t,创2016年以来的最好水平。
铁耗是制约炼钢产量的关键因素。降低铁水消耗,适当提高废钢比例,在有效提升钢产量、减少铁矿石等原料消耗的同时,还减少了废水、废气、废渣等的排放,具有良好的环保效益。为进一步降低铁耗,该厂通过执行好工艺优化降铁耗思路,在铁水线废钢量受控的情况下,铁水线加废钢量≥500t/ 日,同时及时调整炉前废钢的装入量,做好废钢品种的入库和协调工作;规范装入制度,积极协调罐装量,加强入炉温度测定工作,提高废钢调整的及时性,稳定转炉大热平衡控制;加快生产节奏,按23炉目标管理,避免因铁水积压等措施减少工序热量损失;在操作上提高应变能力,在消耗产生波动时,从炉型、渣系、终点、热平衡等各方面查找原因,提升钢铁料消耗控制水平。同时,强力推行精准的炉前操作,在冶炼上继续采用单渣少渣冶炼工艺,终点控制采用高拉碳,并不断提高一倒命中率。通过每个横班班后会对高炉铁水成分进行分析,减少压钢时间、降低出钢温度、减少热量损失等措施实现降铁耗的目的。另外,该厂制定了一系列奖励制度,将指标分解至每个横班,落实到岗位,有效调动了员工降铁耗的积极性。(孙磊)