宝武集团中南股份炼钢厂炼钢车间二工序紧扣“向工艺要效益、向设备要潜力”的精益理念,以工艺优化、设备运维为双轮,靶向攻坚转炉煤气回收全流程,实现单炉回收时间同比提升3%,年创效达81.16万元,为车间“双碳”目标落地与成本管控提供了可复制的精益化实践样本。

工艺革新:精准调控“反应链”,激活回收效能
转炉煤气的有效回收,核心在于碳氧反应(C+O₂→CO)的充分性与稳定性——当冶炼过程产生一氧化碳时,需通过精准控制反应条件,延长高效回收窗口。
中南股份炼钢厂炼钢车间二工序以“时间换数量、细节定成败”为原则,从吹氧工艺切入,重构“三段式”反应控制体系:
前烧期“控强稳表”:动态调节氧枪枪位与吹氧强度,根据炉内实时温度智能匹配供氧参数,抑制钢水表面过度氧化,减少无效氧耗,为后续反应“留足能量”。
后烧期“延时提效”:降低终段吹氧流量,延长碳氧反应时间,确保一氧化碳生成更充分,将“瞬时产气”转化为“持续回收”。
全周期“恒温护航”:通过钢水成分与辅料添加的动态平衡,将冶炼温度稳定在目标区间,避免急冷急热导致的煤气生成波动,筑牢回收基础。
三项举措环环相扣,推动煤气回收率稳步攀升,实现“每一分钟反应都创造价值”。

设备固本:筑牢“密封防线”,杜绝隐性损耗
炉盖密封性能是煤气回收的“生命线”,一道细微缝隙便可能导致大量煤气无谓流失。中南股份炼钢厂炼钢车间二工序以“零泄漏”为目标,构建“检查-维护-操作”三位一体的设备精益管理体系:
周期性“体检”除隐患:建立炉盖密封件周检制度,确保密封面贴合度始终达标;逻辑化“启闭”减流失:优化炉盖动作程序,明确“煤气回收阶段强制闭锁”规则,从源头压缩非必要暴露时间;标准化“操作”强意识:针对炉盖操作工开展“密封操作专项实训”,推行标准化流程。
通过设备管理从“被动维修”向“主动预防”转型,煤气回收“跑冒滴漏”现象显著减少,隐性成本大幅压缩。
中南股份炼钢厂炼钢车间将以“PDCA循环”为抓手,持续深化工艺参数动态优化模型研究,探索炉盖密封智能监测系统应用,推动转炉煤气回收效率向更高水平迈进,为企业绿色低碳转型与高质量发展注入强劲动能。 (黄宝华 梁森泉)




























