一直以来,炼钢厂积极践行“极致能效”工程,既要控制能源消耗,又要确保无组织烟气排放达标,如何实现能耗环保两兼顾?炼钢车间创新小组给出了答案。而这种创新成果也荣获了公司二季度“创新一等奖”。
发现问题
在炼钢过程中经常出现烟气外溢现象。目前国内有三种防止烟气外溢的封堵方式:机械密封、氮气密封和水封。炼钢创新小组通过分析各方法的优缺点,最终决定采用水封方式封堵活动烟罩。
水封方式有密封性好、结构简单、容易维护、不易损坏、能源消耗低等多项优点,但也存在易积渣、易堵塞、寿命短等缺点。
解决问题
改进水封方式的缺点成了小组的主要任务,炼钢创新小组集思广益自行设计了一套水封自循环系统,不仅解决了水槽积渣冲洗的难题,还可以在水系统故障报警时自动进行补水冷却、清渣,延长了水封的寿命。
图为转炉烟罩水封系统改造后无烟气外溢
改造效果
目前3#转炉活动烟罩水封已运行3个月,未出现烟气外溢现象,煤气热值提升200,能源消耗由原来的吨钢1.1元降至0.15元,检修时间大幅减少,通过改造实现了极致高效、能耗环保两兼顾目标。
此项创新成果--《3#转炉活动烟罩水封改造》荣获了公司二季度创新成果一等奖。这不仅是炼钢厂积极推动全员岗位创新的优秀成果,也更进一步激发职工学习新知识,掌握新技能,创造新技术的积极性。(黄海 刘莹)