本报讯 今年初以来,由于钢铁市场持续低迷,为把握企业生存发展主动权,攀枝花钢城集团有限公司废旧物资分公司以提升效益为主线,全面挖潜增效、开源节流,为发展注入了新动能。
强化管理降成本。该公司强化职工成本意识,以“一切成本皆可降、一切效益皆可创、一切费用皆可省、一切库存皆可压”为准则,引导职工进一步在成本上精打细算,立足岗位修旧利废。该公司倡导优化钢渣打水工艺,合理利用渗滤水和循环水,减少自来水使用量,在节约能源成本的同时,提高钢渣热焖效果和粉化率,缩短挖掘机作业时间,提高生产效率;严格控制各项成本支出,分解各项成本指标并落实到具体班组和责任人,逐月统计、分析与考核;以满足市场需求为原则,合理调整产品结构,按需生产粗细颗粒产品,实现效益最大化;做好设备设施的点检定修工作,减少非计划性停机时间,确保高效运行。该公司通过实施一系列措施,截至目前仅二车间吨渣处理成本就较之前降低了3元,年可节约成本200余万元。
实施技改降成本。该公司二车间翻渣厂房主要功能是用125吨冶金吊将液态钢渣罐吊运至厂房地面进行翻卸,由于液态钢渣温度高达1200摄氏度,渣罐内表面光滑度低,极易粘连,不易倾翻出,回返罐数量居高不下,二次翻罐成本高、效率低。为解决这一技术难题,该车间职工查阅大量资料,绘制渣罐尺寸图,依据渣罐形状、使用环境、安全风险等要求,制订了一种新型渣罐喷涂方案,对渣罐的内表面进行喷浆处理,形成隔膜,降低附着力。该公司二车间通过不断试验,确定涂料品种和配比及喷涂设备的选型等,技改成功实施后,回返罐数量较之前减少了50%,翻罐效率大幅提高。
拓展新项目促增效。该公司捞渣项目功能性承包、富集污泥磁选业务等项目运营良好,在为攀钢创造较好的经济效益的同时实现了“双赢”。今年初,攀钢打造对铸余渣实施格栅试验,达成渣铁分离后入炉的目的。废旧物资分公司获悉后,加强与其沟通和交流,主动参与项目试验,切实反映过程情况,果断调整服务策略,以高质量的服务不断巩固双方融洽的合作关系,也成功获得格栅制作、安装以及后续加工、处理等业务,创造了全新的经济增长点,月回收量显著提升,增量达3000吨。 (肖红琴)
《中国冶金报》(2024年05月29日 08版八版)