面对当前钢铁行业严峻复杂的市场形势,宝武集团中南股份炼铁厂高炉车间深入践行“算账经营”理念,以精益管理为抓手,组织全体员工立足生产一线深挖潜力,在提升效率、创造效益方面取得了扎实成效。
智能控温,从“凭经验”到“靠数据”
喷煤四站两台加热炉长期是班组“用气大户”,以往采用人工手动烧炉,仅依靠操作人员经验调节煤气流量,不仅流量波动大,能耗也居高不下,成为成本管控的突出难题。
班长谢卫国主动牵头组建攻关小组,全力攻克能耗难题。为摸清加热炉运行规律、找准能耗症结,小组成员连续一周驻守现场,顶着高温与粉尘,手工记录上千组运行数据,通过反复比对分析,明确了人工操作与煤气消耗的关联规律。自动化温控系统投用初期,出现控温精度不足、设备运行不稳等问题,谢卫国带领团队对照原始数据逐项排查、优化调试,累计调整参数20余次,成功实现从“经验式手动控温”到“数字化精准控温”的转变。
技改完成后,磨机出口温度精度稳定控制在±3℃以内,煤气单耗从4600m³/h 降至4300m³/h,月度节约成本5.6万元,全年累计降本68.3万元。此次智能烧炉技改,既精细管控了煤气能耗,也为车间全流程降本增效提供了可复制经验。
精细攻关,以小提升创大效益
八号高炉中修开炉后,平均热风温度仅1166℃,风温偏低导致燃料成本隐性流失,制约高炉效益提升。公司下达攻关目标,要求热风温度突破1170℃。
八号高炉党员骨干迅速组建攻关小组,结合炉况实际实施精准操作:优化布料角度提高煤气利用率,科学制定操业制度保障炉况稳定,创新出铁模式增强炉缸活跃度,及时处置热风阀故障恢复标准送风。攻坚期间,团队成员昼夜值守、精细管控,白天实时跟踪数据、动态调整参数,晚上集中复盘分析、优化方案,对每一处操作细节都精益求精。
经过全力攻关,八号高炉平均热风温度达到1174℃,较之前提升8℃,超额完成目标,直接创造经济效益17.45万元,充分彰显了精准操作、细算效益账的价值。
车间还积极推进修旧利废与预判式抢修。8号高炉煤气放散塔调节阀突发故障,电路板烧毁、阀门卡死,组长钟清真第一时间切断煤气通道,排除安全风险。面对原厂备件采购周期长、成本高的问题,点检员李学海巧用库房废旧下线备件,连续36小时坚守岗位拆解测试、技改修复,让报废调节阀重新投用,节省5万元备件费。
七号高炉点检员丁剑锋在巡检时,提前发现旋转布料编码器电源灯异常,预判线芯断裂风险。他迅速协调做好稳炉措施,利用生产间隙快速抢修,仅用20秒就完成隐患排除,避免生产波动,挽回经济损失1.6万元,以预判式守护实现高效降本。
从智能化技改挖潜,到精细化操作创效;从创新化修旧利废,到预判式点检护航,高炉车间全体员工以实际行动践行“四化”“四有”要求,落实算账经营理念。全员紧盯每一处降本潜力、抓实每一个增效环节,用点滴实干汇聚发展合力,为企业高质量发展注入了强劲内生动力。 (邓娟)




























