本报讯(记者杨凯 通讯员刘卫萍)今年上半年,新钢资源科技公司车队党支部组成以共产党员为带头人的攻关团队,有效解决了吸排车流化床、布袋烧损的问题,每年可降本28万元以上。
吸排车从事除尘灰等粉粒物料的收集、运输、压排作业,有着噪声小、作业稳定、场地区域卫生环保可控等优点。自2011年开始到现在,新钢集团公司对吸排车的使用从11号高炉逐步扩大到7号、8号和6号高炉,由新钢资源科技公司车队负责吸排车的运输和维护。随着吸排车车龄的增长和工作量的加大,吸排车流化床、布袋烧损频率快速上升,2019年每月更换流化床布袋次数达到7次,每次更换的材料费用达6000元,1个月仅材料费就4.2万元,检修工期还要3天以上,保障高炉正常排灰的压力与日剧增。
流化床、布袋烧损的原因是什么?面对问题,新钢资源科技公司车队党支部组建了以共产党员、新钢公司劳模、高级技师蒋秋宝为带头人,其他党员参加的攻关团队,对高炉物料理化指标、高炉输灰模式、吸排车运行模式调整、大罐排灰工作原理等各方面进行分析和排查,最终查到原因是布袋灰中存在可燃、易燃(低燃点)物质K2O、Na2O,且K2O、Na2O的燃烧与湿度、温度、氧气含量紧密相关。在吸排车排灰作业中,无外接氮气加压,只能由车载空压机注入排灰罐空气,无形中增加了罐内氧气量、湿度、温度,最终导致吸排车布袋、流化床频繁烧损。
为此,攻关团队开始了近3个月的摸索改进。一是加装大罐物料测温装置,在达到大罐温度上限前就报警,及时采取措施,防止物料燃烧。二是在确保真空泵负压0.06公斤的前提下,将大罐至旋风罐过桥管道截面封闭2/3,减缓吸灰作业中布袋灰在旋风罐及布袋罐的灰量沉淀,相应减小罐内流化床、布袋自燃可能性。三是在布袋罐下部人孔处安装外接气源打入罐体,根据已坏布袋易冒灰的特点,更能直观地知道哪条布袋损坏并及时更换,不仅避免了检查时对完好布袋造成的损坏,而且提高了工作效率和车辆的出勤率。四是实行少拉、快排模式,将排灰时间由35分钟缩短为25分钟,达到防止流化床、布袋烧损的目的。五是要求所有吸排车排灰时必须做到大、小罐排空,避免余料积淀。改进措施逐步实施后,吸排车流化床、布袋烧损次数降至每月3次左右,保障了高炉的正常生产。
《中国冶金报》(2020年09月15日 08版八版)