立秋后的钢城,天空湛蓝,光华万千。当8月的日历跑向终点,公司三号高炉传来一个好消息,燃料比降低20Kg/t·Fe并保持稳定,在高炉高效化生产攻坚进程中取得了重大突破。
这一月
对标找差,凝聚共识
厚积成势,破解难题
这一月
同心同向,同频发力
集中优势,力出一孔
铁成本是降本增效的重中之重,而燃料比则是制约降低铁成本的“牛鼻子”。从5月份开始,三号高炉燃料比就一直处在高位。面对严峻的行业形势,降低高炉燃料比的挑战目标,激发起了三号高炉作业区全体员工的斗志和决心,他们开始积极寻找破解困局的解题之道。
炼铁厂高炉管理和技术人员系统分析三号高炉五大操作制度,结合生产实际,创新调整方法,上部推进外移矿焦平台,降低中焦比例,解决中焦过量的问题,下部优化送风制度,让上部和下部操作制度合理匹配。在8月22日定修前,三高炉作业区以操作炉型调整为切入点,详细规划风口布局,制定了合理的休、复风方案。
在定修期间,他们对风口进行调整,将进风面积合理下调,以利于提高鼓风动能,进一步活跃了炉缸。同时,长风口小套的个数从15个减少到13个,确保了边缘煤气流稳定,十字测温边缘温度达到50℃以上,形成了较为稳定的操作炉型;他们精确计算了休风焦的段数,确保休风焦位置在炉腹上部,复风第1炉后期铁水物理热达1508℃,迅速打开了12号、5号风口,仅用10个小时就恢复了休风前的状态。两天后,燃料比大幅下降并保持稳定。
变中求新、变中求进、变中突破。一系列的措施落实带来了立竿见影的生产变化。三号高炉炉况迅速转入较佳状态,煤气利用率逐步增加到46.0%以上,燃料比下降20Kg/t.Fe。
作业长有话说
“8月份三高炉阶段降本初见成效只是一个起点,三高炉将谨记‘科学管理’加‘冶金原理’,持续加大提升的空间,为公司降本贡献力量!”
保持“拼”的精神
拿出“闯”的劲头
发扬“干”的作风
(冯成 林益)