今年以来,鄂城钢铁公司宽厚板厂积极践行“三个一”理念,以问题为导向,将算账经营融入精益设备管理各环节中,实干、快干、巧干,深入推进降本增效工作,以强有力设备保障助力产线高效生产。
一起来看看他们具体是怎么做的吧。
实干,小改造有大提升
宽厚板厂旋流池现场有两个氧化铁皮池,但当检修时,时常出现容量不够问题,难以满足日常生产需求。
针对这个问题,设备管理室技术员程文峤、黄乐新与热轧车间职工肖凡一起商讨方案,共同对收集水管及污泥干化机进行了设计改造,利用废钢板、废轨道自己制作卷扬装置,更改出料方式。改造后,年节约维保费用6万元。
快干,齐动手解燃眉之急
自双机架生产以来,随着宽厚板轧机效率的提升,精整工序过钢量更加频繁,对精整系统设备维护提出了更高的要求。
如何缓解矛盾,确保精整设备的日常维护?大家聚在一起想办法,提出要全员发动,充分利用好精整线每一个检修停机时间。
说干就干,10月份,精整产线8小时设备停机检修空隙,设备管理室负责人韩洪瑞组织设备人员与精整车间班组长近20人,组成突击队,对修磨台架链条链板进行修复。经过4个小时的维护,修复链板近200多个,设备状况得到较大改善,运行一个月来,未出现链条拉断的故障。
巧干,修旧利废降成本
大力倡导修旧利废,每一分钱都较真,每一个人都担当,各岗位涌现出一批“修复达人”。
进口硬度检测仪由于线路损坏,导致检测仪搁置不能使用,再申报新仪器费用较高,热轧电气作业区点检员黄剑主动请缨,经过连续三天学习钻研,最终成功修复,节约费用近2万元。同时,他还修复显示器两台。
热轧车间点检员范维余发现液压净油机真空泵损坏不能使用,而更换新真空泵需要近万元,便主动上网学习真空泵原理,最终完成真空泵修复,并及时投入到精轧机伺服系统中,避免了事故发生。
这样的“修旧利废”故事还有很多,精整车间江景斌带领班组修复干油分配器、液压缸,热处理车间杨俊带领班组修复定量给油器等,节约费用近30万元。(韩洪瑞、黄亚群)