2024年12月
重庆钢铁能源环保部压缩空气电耗
同比去年下降12%
对比对标企业降低2.5%
全年累计同比节省电费超258万元!
凝心聚力“收好官” 蓄势储能“开好局”
近年来,重庆钢铁能源环保部始终以实现“极致能效、极致能耗”为目标,不断探索能源高效利用的新途径。经过3年的持续努力,该公司压缩空气电耗较对标企业缩小8.6%的差距,为节能降耗工作注入了强大动力。
“2023年,压缩空气的输差接近7%,与公司精细化管理的要求存在较大差距。为了解决这一问题,我们与各生产厂协作,严格执行‘日常监督、专项监察’机制,全面了解现场实际用量后对所有计量设备进行逐一校准。”能源环保管控中心相关负责人介绍道。
2024年,共更换6台计量装置,进行11次校验,纠正21次计量偏差,通过一系列检查和调整,全年压缩空气计量准确性得到显著提升,输差控制在2%,为控制压缩空气电单耗提供了基础数据支撑。
为解决该公司压缩空气电单耗较高的问题,能源环保管控中心加强与基地指标最优单位对标,牵头制定压缩空气压减方案。通过督促各工序对现场压缩空气使用点进行梳理,形成清单后针对性地制定压减措施,通过该公司各部门联合督导督查,确保了措施的有效执行。经过努力,12月比对标前吨钢压空消耗降低了15.4%。
为了克服生产组织调整带来的挑战,能源环保管控中心与动力车间紧密合作,根据该公司生产需求的变化以及压缩空气系统压力情况,合理设定管网压力,排查工序现场存在的难点。通过“天跟踪、周分析、月总结”,确保每台设备能够发挥出最大效能。一系列举措的落实,促进了空压机组能效水平的提升,为降低压缩空气电单耗提供了坚强的保障。