面对钢铁行业激烈的市场竞争
宽厚板厂热处理车间深入践行“算账经营”理念
将精打细算融入生产细节
针对手持式机喷侧标技术墨盒成本高昂等难题
成立专项攻关小组,深挖降本潜力
从“指尖”里抠出真金白银
精准控耗,墨盒浪费变节约
初期,墨盒消耗较快,导致单块钢板喷印成本高达4元。攻关小组深入排查,发现症结并非墨盒耗尽,而是钢板高温烤干喷嘴造成堵塞,喷印不清误导操作人员。攻关小组制定针对性解决举措,提高了墨盒利用率,成效立竿见影,避免年浪费超万元。
统一管理,倒逼精益降单耗
生产数据揭示部分班组墨盒和底漆单耗偏高,车间统一管理耗材,对高耗现象分析原因,通过“晒数据、找差距”,倒逼班组优化操作习惯,岗位员工从“被动执行”转向“主动控本”,通过规范喷印距离和频率实现整体消耗降低20%以上。
创新方法,底漆喷印成本直降
底漆原用灌装自喷漆,单罐成本高且操作繁琐。团队集思广益,大胆进行优化,经多次现场测试,喷印效果良好且附着力达标。这一创新使底漆成本直降70%,年节省数万元,操作更便捷,员工接受度显著提升。
通过系列自主创新举措,不仅解决了机喷侧标的痛点,还提升效率30%,操作失误率降低50%,年综合降本超10万元。岗位员工也从最初的抵触转变为积极参与,大家纷纷表示,“每省一分墨,都是为效益添砖加瓦!”(瞿华山)