近日
重庆钢铁公司2025年度科学技术奖榜单揭晓
由轧钢厂主导攻关的
《热连轧轧制关键控制技术研究及应用》项目
从众多优秀成果中脱颖而出
一举摘得一等奖桂冠!
这不仅是一份沉甸甸的荣誉
更是以智慧与汗水
铸就创新突围之路的最佳见证
直面痛点:产线节奏提升瓶颈之困
“前棒递不快,后棒跑不顺!”热卷产线由于加热炉最快出钢节奏受限,导致出钢速度跟不上轧机轧钢速度,在轧钢“接力跑”中起跑就落后,同时,精轧机组自投产以来一直未实现双钢轧制,无法突破精轧极限轧制节奏等,都限制了产线的高效运行。面对这些突出问题,轧钢厂技术团队迎难而上,明确打通了产线节奏和效率提升的攻关目标。
精准破局:提升加热炉最快出钢节奏
“我们必须让加热炉的最快出钢节奏,精准匹配上轧线的最快轧制节奏!”。说干就干!团队自主创新,对加热炉定时出钢控制程序进行系统性的优化:模块化拆分出钢机动作、优化出钢倒计时计算逻辑……通过反复上线测试与优化,成功提升了最快出炉节奏40秒,实现了与轧线70~80秒的最快轧制节奏精准匹配,这关键的几十秒,为产线的全面提速奠定了坚实基础。
效率提升:突破精轧双钢轧制技术
在解决加热炉“头阵”的出钢节奏匹配问题的同时,技术团队也正在更具挑战的轧机区域奋斗。为了攻克“精轧双钢轧制”的堡垒,团队成员像侦探一般地毯式梳理全线跟踪逻辑,对精轧进钢连锁、摆钢条件、安全距离、速度制度等环节进行了精细入微的优化,成功打通各工序的极限轧制节奏瓶颈,最终实现F1机架两块钢咬钢间隙时间7.04秒的高效水平。
这一系列技术突破,直接转化为了实实在在的生产力,班产卷数、日产卷数、小时产量、日产量、月产量、年产量等关键指标屡次刷新历史纪录,最高小时卷数提升20%……
正如团队负责人所言:“技术创新的价值,最终要体现在为生产赋能、为企业创效上,看到这些数据,我们所有的付出都值得了。”
此次获奖,不仅是一份荣誉,更是一个新的起点。接下来,项目团队将继续扎根生产一线,聚焦效率提升与质量改善,以 “极致效率、极致效益” 为引领,不断探索多品种、低成本、高附加值的制造路径,为企业高质量发展注入更强劲的动力。(袁伟、陈启发)




























