近日,宝武集团中南股份设备管理部(维检中心)检修车间历经多日奋战,顺利完成炼铁厂焦化车间4号、5号炉228条源头控硝废气支管更换工程。此次检修不仅彻底根除管道腐蚀引发的废气超标隐患,更凭借“自主设计+流程优化”的经营思维,较传统模式节省近20万元,交出“环保达标与降本增效”双向共赢的答卷。
任务启动之初,车间以“经营视角”算清成本账:传统模式下,仅228条支管采购与安装费用就超30万元,加之受限空间动火需搭建临时防护设施、工期延长带来的附加成本,总开支将进一步攀升。面对“高成本、低效率”困境,团队主动扛起“自主检修”大旗,创新提出“技术降本+流程控本”双轨方案。
备件环节,车间组建技术攻关小组主导设计与安装,代替直接采购备件,可有效降低采购成本。结合现场工况和工艺要求,攻关小组优化备件结构参数,既保证与原有设备精准适配,又降低制造成本。同时自主制定安装规范,确保密封性与稳定性,从源头规避泄漏风险。流程优化上,车间颠覆“现场零散作业”模式,创新推行“原位点焊、外移施焊、精准回装”流水线施工法。通过步骤调整,不仅省去临时防护设施费用,还减少交叉作业干扰,施工效率提升近30%。同时科学排班、定岗定责,实现人工成本动态可控,将“精算账、严管控”贯穿全程。通过自己设计备件及制作流程优化,可实现降本近20万元。
最终,228条支管全部高质量更换到位,泄漏点彻底消除。此次检修达成“成本零超支、安全零事故、效率超预期”目标,既印证了车间“技术过硬、能打硬仗”的实力,更彰显“以经营思维做检修”的创新实践。团队用匠心守好环保底线,用精细算好成本账,为该公司绿色发展与精益管理注入强劲动能。(颜奕荣 江泽慧 王卫琴)




























