重庆钢铁公司轧钢厂1号水站的浊环、净环水池与吸水井是热卷、厚板两条产线的“共享水源”,一旦某条产线的泵前进水阀门损坏,另一条产线需持续生产时,因无法停机排空吸水井进行阀门更换,让维修陷入“停不了、修不了”的两难境地。与此同时,维修单位高达20余万元的施工报价,更是让设备车间意识到,必须走自主创新之路,才能把成本压下来。

“产线不能停,阀门必须换,找到‘两全其美的办法’!这笔经济账,我们要算清楚。”在攻关团队首次碰头时,设备车间主任邓军的话掷地有声。
技术人员雷润利接过话:“我对比了近三个月的产线检修记录,热卷每周有4小时检修窗口,可以利用这个‘时间窗口’自主施工,省下大笔费用!”机械班长周泽却面露忧色:“时间太短,吸水井不能排空,水压太高怎么换阀?”……经过五轮成本与风险的综合测算,一个大胆而精细的“带水换阀”方案逐渐清晰起来。

团队紧紧围绕“保生产、降风险、控成本”三大目标,结合产线运行数据,精准拿捏“水位三线”:热卷停轧前,先将吸水井水位稳定在极限值,确保双线供水不受影响;停机后再逐步将水位降至一定高度,既能有效降低换阀作业时的水压,又能满足厚板产线持续用水需求;整个过程严守水位安全底线,严防供水不足。
方案落地,就是一场与时间的精准赛跑,泵站操作员工主动承担水位调控任务,提前两小时调试水泵流量,确保水位控制精准无误。对接产线的员工则实时跟踪产线用水变化,全力保障检修期间供水稳定,团队高效协同,硬是在4小时的检修窗口中提前半小时完成更换。
此次“带水换阀”的成功实践,不仅破解了“停不了、修不了”的僵局,更蹚出了一条“低投入、高回报”的设备运维新路。单台阀门更换成本从外部报价的20余万元压缩至6167元,截至目前,该方案已成功应用于3个泵的阀门更换,累计节约维修费用超58万元,实现了“保生产”与“降成本”的双赢。(陶俊模 胡锐)




























