在重庆钢铁炼铁厂原料车间,有一群不满足于“按部就班”的人,他们善于在不起眼的角落里寻找改进空间,用两件自制“小神器”,撬动了降本增效的大文章。
自制“筛分仪”,破局“废料堆”
“以前看到料场的杂料和板结底料就头疼——扔了可惜,用又用不了。”原料设备点检罗伟站在新安装的机械筛分装置前说道。这些物料成分复杂,长期堆存占用场地,成了车间的一块“心病”。

上图为杂料筛分装置
罗伟带着技术骨干琢磨了两周,利用废旧钢材自主设计制作了一套机械筛分装置。没有现成图纸,他们就反复手绘;没有专业设备,他们就一点点手工焊接。为了调整筛孔间距,他在设备旁站了整整一个下午,反复试验了五六次。
功夫不负有心人。装置投用后,通过设定不同筛孔间距,实现了复杂物料的精准分离:粉状物料纯度大幅提升,可直接替代部分新原料返回生产;筛上固态物则被清洁分离、集中归类,为合规处置创造了条件。
“现在这些‘废物’真成了宝。”罗伟笑着说,“光替代新原料这一项,每月都能节约不少成本。”
巧设“守门员”,守护“咽喉道”
配煤班班长杨维的主阵地,在超百米的A110皮带机旁。这条原料输送系统的“咽喉要道”有个“老毛病”——原料中夹杂的塑料袋、布条等杂物,经常卡在机头造成下料口堵塞,轻则停机清理,重则影响后工序生产。

上图为皮带机简易除杂装置
“必须给皮带机配个‘守门员’!”杨维带着维修班组,利用槽钢、螺纹钢等材料,在皮带机头自主设计安装了一套简易除杂装置。装置两侧设置挂桶收集杂物,并与拉绳开关联动,一旦堵料立即联锁停机;同时加装高清摄像头,实现控制室实时监控。
“调试那两天,我们蹲在现场观察杂物怎么跑、挡板怎么设、联锁怎么最灵敏。”杨维说,“累是真累,但看着它稳稳当当把那些塑料袋、布条一个个‘逮’住,心里那叫一个踏实。”装置投用后,后工序料仓堵塞次数锐减,输送系统稳定性大幅提升。
一把“筛”,让沉睡的废料重新流动
一把“守”,让运行隐患止步于门外
两把钥匙,开的都是降本增效的锁
罗伟和杨维的故事,是原料车间全员创新的缩影。他们不善言辞,却最懂设备的“脾气”;他们没做过惊天动地的大事,却总能在日复一日的巡检中,发现被忽略的“效益点”,用最朴素的方式变成实实在在的成果。
创新并不遥远,它就蕴藏在每一次“再多想一步、再多做一点”的坚持里。当每个人都成为自己岗位上的“发明家”,精益管理的根,才算真正扎了下去。(杜传 杨维 陈浩)




























