在重庆钢铁炼钢厂准备车间,降本增效从来不是一句口号,而是深植于每一次现场攻关、每一个细微改造中的生动实践。无论是给变形篦条做“微创手术”,还是为扒渣机赋予“第二职能”,他们将一个个困扰生产的“痛点”转化为实实在在的效益“增长点”,更让“降本”有了掷地有声的注脚,让“增效”在细微之处闪耀出智慧的光芒。

巧施“微创手术”,锁住流失效益
炼钢厂准备车间一次渣处理滚筒的篦条因长期受钢球撞击而变形,导致间隙超标,不仅加剧了设备磨损,更造成大量合格钢球流失。如果整体更换所有篦条及压块,成本高昂。
“每一分钱都要花在刀刃上。到了大家动脑筋、显身手的时刻了!”
在渣处理设备专项攻关会上,车间主任任海的一席话点出了成本压力,也点燃了大家的斗志。
随后,一场现场“会诊”迅速展开,车间技术骨干和点检员蹲守设备旁,反复观察、模拟推演,最终提出“篦条背后贴补钢条”的方案。这一“微创手术”式的改造,通过物理方式精准收紧篦条缝隙,成功锁住了钢球。方案在4号滚筒应用后,效果明显:避免更换篦条72根、压块144块,降本18.3万元,同时大幅降低了钢球消耗。一个小点子,让“降本”落在了实处,也让“增效”有了实实在在的注脚。

一机多能显身手,扒渣臂“变身”解难题
在炼钢厂一次渣处理环节中,液体钢渣冷却后常在铸钢漏斗底部堆积,严重影响物料流转。传统的人工清理方式效率低、难度大,且存在安全隐患。
面对这一难题,车间机械设备技术员钟曹林主动思变,提出设想:“能否用扒渣机辅助清渣?”但扒渣机原设计仅用于扒渣,若强行清渣,扒渣臂易出现脱焊、变形等问题。
为此,钟曹林蹲守现场反复观察,系统分析结构后发现:原法兰焊接方式不合理,本体强度不足,难以满足现有工况。在立足现有设备基础上,他进行了自主优化设计:改进法兰焊接结构,采用强度更高的工字钢替代原方管材质,同时适当加长前部扒渣板,使其更贴合实际需求。
改造后的扒渣臂不仅结构更稳固耐用,在保持原有扒渣功能的同时,新增了辅助清渣功能,实现了“一机多用”,且整体强度显著提升。据统计,改造后扒渣臂故障率降低约80%,辅助清渣作业时间缩短约50%,有力保障了渣处理工序的连续稳定运行。操作人员劳动强度大幅减轻,作业安全性显著提高,赢得了现场员工的一致好评。(卢 娟)




























