重庆钢铁制造管理部化学检测车间
紧盯精益管理
从全员“找茬”做起
开展现场培训
精研技术细节
精炼钢水样平均检测周期速度提升45.9秒
平均检测周期≤120秒合格率达到80.61%

全员“找茬”:问题清单靶向攻坚
2025年12月,一炼钢全自动智慧快分系统完成改造投用。这本该是一场提效的“升级”,然而数据却给所有人泼了冷水:精炼工序钢水样平均检测周期比改造前慢了近20秒。
“效能提升不能闭门造车,光靠几个人闷头想没用,得把每道工序的堵点都挖出来。”月度工作会上,化学检测车间主任于河定下全员“找茬”工作基调,迅速组建跨岗位攻坚小组,骨干人员分头下沉工序排查问题,将“尾工问题清单”贴上墙,多项问题责任到人、时限到天。确保问题整改到位、闭环落实。

64场培训:把熟练送进每个岗位
新系统运行不畅,人员操作不熟练是核心短板。前期培训效果不佳,换班后员工操作生疏,异常处理能力不足,直接导致2025年12月周期合格率≤120秒仅34.46%。
针对前期培训效果不佳的问题,化学检测车间跳出基础操作范畴,聚焦日常故障排查、突发问题处置等难点,由点检员王祎带队现场授课,16个工序×4个轮班,一共64场培训,全面覆盖相关岗位,彻底提升取样员工实操熟练度。
技术抠细节:机制护航长效落地
在人员能力提升的同时,技术优化同步精准发力。车间结合生产实际,评估取消两台OBLF氮检测通道,仅保留一台应急使用,单点分析时长缩短9秒。同时,优化了样品分析规则,针对无需求低残余元素取消精度管控,进一步压缩检测周期。攻坚期间,班长李琳琳跟班排查,加急处置直读光谱曲线异常,成功解决试样反光导致的系统误判问题。
历经三个月精益攻坚,效能提升成果圆满落地。一季度数据统计显示,精炼钢水样平均检测周期速度提升45.9秒,其平均检测周期≤120秒合格率达到80.61%,超额完成既定目标!与此同时,岗位规程《炼钢分析篇》、标准作业卡《钢样成分自动检测作业》相继修订更新,全员常态化培训稳步推进。(杨吕)
45.9秒的速度提升
是团队凝心聚力
精益实干的成果
更是车间持续深耕工序提质的坚实答卷




























