宝武集团中南股份轧材厂员工心里时刻装着一本效益账、责任账。他们将算账经营融入日常工作的每一个细节里,精打细算打好降本增效攻坚战,从点滴做起,从自身做起。
“拼”出来的变频器
板材1号加热炉先后发生了1号和6号出钢机变频器本体故障。组长何师傅带着点检员赶到现场,操作工正对着控制柜发愁。“变频器报警,这个月第二次了。”何师傅看了一眼那台西门子6SE70变频器,心里有数。该变频器已投用21年,厂家停产,无新件可购、无库存可用,故障频发直接影响轧线生产顺行。何师傅把目光投向冷床电气室里闲置报废的同系列旧变频器。他与几个点检员分工协作,逐块检测电源主板、测量电容容量、调试CUVC控制板,对可用元件打标登记、筛选组装,历经多日精细调试,成功拼装修复一台合格变频器。设备投用后稳定运行。经核定节约采购成本3.34万元。班组的信条就一句话:能用不报废、能修不换新。

剪刀口上“焊”出零故障
“哎呀,又堆钢了!”棒一线主操室里,工艺员钱建光眉头紧锁,语气里满是焦虑。话音刚落,精轧工小叶气喘吁吁地跑进来说:“钱工,2号剪后的钢头,又被带到通道里了!”
棒一线双高棒改造后,2号剪在剪头时易跑偏带入预精轧引发堆钢,直接制约生产稳定顺行,造成原料损耗,成本增加。为打通这一堵点,棒材车间工艺团队盯上2号剪刀口,决定从这里入手做“微改善”,他们在2号剪刀臂精准加焊两块钢板,当箭头时,钢板稳稳将钢头向下按压,起到压头作用,让钢头“乖乖”落入废钢斗,彻底解决跑偏问题,同时,他们优化剪头工艺,缩短切损长度,进一步提升剪头效率。
改造后,2号剪因带头堆钢的故障从每月2次降至0,工艺故障时间从每月40分钟缩减至0,每支钢切损也从4kg降至1.84kg,以低成本、高效率的微改善,打通生产堵点,成为保障产线高效运行的制胜法宝。

废弃齿条“变身”耐磨链轨
棒一2线年修更换下的50条冷床动齿条,因失去原有使用价值被闲置堆放,维检车间机械维检班在巡检中发现,棒三收集区链轨磨损严重、寿命短,成为影响生产稳定的隐患。班组秉持“为一分钱而努力”的理念,主动将废弃齿条列为再利用对象,经研判确认其材质耐磨,适合改造为链轨。师傅们现场精准测量尺寸、制定加工方案,采用自动切割设备提升平整度,自制矫直固定器防止变形,历经两周切割、打磨、矫正等多道工序,将50条废弃齿条成功加工为100条适配链轨。
改造后的链轨耐磨性大幅提升,有效解决设备隐患、保障生产稳定,同时盘活闲置资源,直接节约备件费用1万元,用勤俭节约实现变废为宝。
守好每一分,干好每一分,中南股份轧材厂员工把每一分节约都转化为实实在在的效益,让点滴分厘汇聚成公司“活下去 好起来”的坚实底气。(李丽莹 余欢 陈娟 刘剑)




























