近期,陕钢集团龙钢公司炼铁厂干部职工两眼向内,持续发力,通过采用一项项新思路和新改造,不断助推公司“我为企业降本增效献一计、出一策、干一事”活动深入开展,为企业高质量发展创造有力条件。
该炼铁厂高炉喷煤工序采用A、B、C三个喷吹罐体并列方式,间隔每小时倒罐一次。当A罐完成煤粉喷吹后,充压待用的B罐开始运行,装完煤粉的C罐则准备充压,而喷吹完煤粉的A罐此时则开始放散泄压,待罐压泄为零时,自动装填煤粉。A、B、C三个喷吹罐依次循环往复运行。但在实际运行过程中,发现罐体泄压过程中,因罐内压力直接放散到布袋箱体中,不仅造成大量氮气浪费,而且对收粉布袋冲刷也比较严重,致使布袋使用寿命大幅降低。
针对以上问题,该炼铁厂主动出击,内部广泛征集解决方案,最终提出了“利用喷吹完煤粉未泄掉的罐压对备用罐进行充压”新思路对其系统进行改造。通过在不影响生产的前提下,将并列方式的喷吹罐进行串联,先用喷完煤粉未泄掉的800KPa罐压对备用罐充压到400KPa,再按照喷吹流程进行正常标准化操作,成功破解了上述系列问题。
改造后,不仅完全满足工艺生产需求,效果良好,而且进一步延长了收粉布袋的使用寿命,年直接节约氮气资源131.4万立方米,为该企业节资达29万元。