7月份华菱涟钢自发电量逾2.84亿kWh、超计划0.12亿kWh,创历史最好纪录,实现了极限生产组织上的最佳效果和能源综合利用上了新台阶。
7月份,华菱涟钢充分利用高炉和烧结线长周期稳定的有利条件,有效控制高炉煤气差压和烧结余热发电设备的故障率,优化系统工艺操作和运行技术参数,机组负荷率得到明显改善;焦化干熄焦余热发电系统通过从工作流程与细节入手,提高干熄焦炉数、加强焦炉上升管余热的回收利用和减少干熄焦外供量,其发电量明显提升、发电负荷率保持在92%以上。
通过定人定措施盯落实,华菱涟钢能源总厂实现全流程工作节奏上的良好互动,挖掘炼钢系统转炉煤气回收潜力和RH炉蒸汽工艺上的技术攻关空间,确保了全月转炉煤气零拒收和RH炉用汽量的最少最佳效果。
同时,在轧钢系统采取严格控制库存坯量,热装热送比例达到了历史最好水平,坯料出炉温度较以往提升约20℃;各用户的煤气用量实行倒退限制、超标追责到底;生产组织模式不断优化和提升计划的轧制节奏,经过以上一系列措施的到位,大幅减少了煤气消耗和炉外坯料的热量损失,有效保障了煤气发电系统的煤气资源。
进入7月份高温“烧烤”模式以来,该公司一方面加强煤气资源的动态平衡、煤气资源的科学导流和有效缓冲,严格控制了煤气管网安全运行和煤气放散现象,为煤气发电系统系统提供充足的动力能源;另一方面通过系统的改造升级采用喷雾冷却和溴化锂冷却方式,降低发电燃机入口温度,为高温季节稳定燃机负荷提供了可靠保障。
在蒸汽回收利用上主动对标同行业先进指标和采取有效措施,不断优化系统工艺、加强保温和疏水管理,减少蒸汽压力和热量损失,组织烧结线料仓和脱硫系统用汽量攻关、降低余热发电蒸汽的外送量等工作上取得了一定成效。